汽車翼子板精度改善方案
概述
本文旨在針對某車型翼子板鳥嘴,機(jī)蓋搭接處,門軸部位精度問題,經(jīng)過問題分析,方案測試,提出一套有效的改善方案,為整車精度提供保障。
1. 翼子板精度管理基準(zhǔn)
在陳述問題前需要明確翼子板的精度管理基準(zhǔn),我司要求無特殊管理要求部位間隙面差為±0.5mm管理 ,本案例中的門軸面差問題點3存在 面差0~+0.5的管理要求,原因是防止翼子板與門軸存在反斷差問題,即翼子板面差應(yīng)該高于車門A柱部位面差,為的是避免風(fēng)噪發(fā)生,另外間隙3.0為標(biāo)準(zhǔn)2.5即-0.5,3.5即+0.5 以下在強(qiáng)調(diào)管理標(biāo)準(zhǔn)。
如圖1所示,某車型翼子板的主要精度的問題點
1.鳥嘴處間隙面差不良 , 呈現(xiàn)制件扭曲的趨勢,主要問題是上部間隙大(3.5)下部間隙小(2.5),上部面差(-0.1~0.3),下部面差低(0.2~0.7),此區(qū)域間隙面差標(biāo)準(zhǔn)為±0.5,由于翼子板鳥嘴處呈懸臂狀,精度很難確保,此問題在很多車型的翼子板上多發(fā),成因較多,方案樹立尤其困難,另外鳥嘴造型位于機(jī)蓋/保險杠/大燈處,由于匹配部品較多也是整車精度要求最高的部位。
2.機(jī)蓋搭接處面差低(-0.2~-0.6),間隙小(2.7~2.9),標(biāo)準(zhǔn)要求此處間隙面差±0.5 ,此處為機(jī)蓋搭接拐角處對于整車匹配及美觀度非常重要。
3.門軸處面差低(-0.2~-0.5)出現(xiàn)反斷差問題,此處貌似滿足面差要求,但是為了防止車門反斷差問題,要求正斷差管理0~+0.5,此處精度依然無法滿足整車安裝要求。
[圖1 翼子板主要精度問題 ]
2. 問題點成因及對策方案
2.1針對問題點逐一進(jìn)行排查及成因分析十分重要,對于影響翼子板精度的問題,經(jīng)過分析羅列出以幾點進(jìn)行自檢
●研合是否到位,是否滿足整改前85%以上的著色率 -是
●各工序是否存在不符型問題- 無
●結(jié)構(gòu)是否存在干涉,如果干涉容易產(chǎn)生扭曲變形-無
●是否有補(bǔ)償不足的問題-可能
●RPS 是否貼合,檢具裝卡是否到位-有
2.2 針對問題進(jìn)行工藝分析,如圖2 所示為翼子板工藝圖。三工序主要是以正翻, 側(cè)翻工藝為主,機(jī)蓋處為側(cè)翻,門軸處為正翻,鳥嘴處為三四序交刀工藝,三序正翻,四序側(cè)翻。
[圖2 翼子板三,四序工藝圖]
2.3 鳥嘴處精度問題點分析及改善方案
鳥嘴處的精度問題分析,首先制件左右兩側(cè)存在偏差,主要體現(xiàn)在左右兩側(cè)機(jī)蓋安裝面的到底標(biāo)記左側(cè)不清晰。如圖3所示,所以判斷可能由于此問題導(dǎo)致斜契沒有到底出現(xiàn)的精度問題,改善方案是將閉合高度降低0.5mm,使得平衡塊完全貼合,但是左側(cè)仍然不清晰,鳥嘴處精度左側(cè)依然不良,因此需要在左側(cè)斜契增加0.5mm墊片,改善標(biāo)記不清晰問題,但是精度問題無改善。
[圖3 左側(cè)標(biāo)記不清晰,左側(cè)鳥嘴精度不良]
鳥嘴精度問題經(jīng)過調(diào)試確認(rèn)制件發(fā)現(xiàn),四工序存在研合硬點,如圖4所示 ,三工序制件壓料區(qū)域良好,無硬點,四工序的A/B區(qū)域有壓痕,說明四工序的壓料比三工序壓料重,而且B區(qū)域著色比A區(qū)重,當(dāng)四序的壓料板回程后B區(qū)域制件受力大于A區(qū)域?qū)е轮萍戏l(fā)生面差上部面差低下部面差高的問題,由于制件翻轉(zhuǎn)導(dǎo)致間隙不良問題發(fā)生。
[圖4 扭曲原因分析]
原因找到后分析著色圖發(fā)現(xiàn)此處的工四工序在產(chǎn)品楞線以下不要求著色, 如圖5右側(cè)所示著色云圖,壓料面積小,制作可能下榻,在確保去除硬點的前提下增加壓料面積。
[圖5 去除硬點著色分析]
測試方案如圖6右上圖所示將上壓料板增加0.4強(qiáng)壓,延伸至楞線下部,測試后精度改善。因此采用此方案進(jìn)行模具整改,對四工序的壓料板進(jìn)行補(bǔ)焊研合 ,最終達(dá)到改善的效果。
[圖6 測試及改善方案]
如圖7所示鳥嘴處精度改善后滿足間隙面差要求。
[圖7 鳥嘴間隙面差改善對比]
2.4 機(jī)蓋搭接處間隙面差問題點分析及對策
此處問題間隙和面差為相互影響因素,面差低導(dǎo)致間隙小,因此需要首先要找到面差低的問題。根據(jù)精度檢測發(fā)現(xiàn)翼子板固定螺栓安裝面在檢具上有間隙偏大的問題 ,標(biāo)準(zhǔn)3.0mm實際3.5mm 如圖8所示。導(dǎo)致螺栓擰緊后翼子板面差變低進(jìn)而使得間隙變小。
[圖8 翼子板固定安裝面間隙不良]
因此改善方案就是將安裝面加深,加深量為0.5mm ,如圖9所示,此處改善后面差提升并且間隙有明顯改善
如圖10所示改善后的效果精度良好。
[圖9 安裝面改善方案]
[圖10 安裝面改善方案]
2.5 門軸部位精度改善
門軸部位主要問題是面差低的問題,為了改善此問題,進(jìn)行了兩三次的驗證,面差低首先不考慮拉延,由于一序是基準(zhǔn),不到萬不得已不在此序進(jìn)行改善。方案一是通過四序的斜契間隙調(diào)整,如圖11左側(cè)所示,將其整形鑲塊焊接將間隙做緊,此方案測試雖有效果但未達(dá)到面差0以上,而且間隙過緊會對制件產(chǎn)生拉毛影響。尤其是量產(chǎn)后,間隙緊的話還需要放間隙來改善量產(chǎn)問題,而且面差還會變低,而且此處斜契間隙調(diào)整導(dǎo)致A面品R角高楞問題,因此再此基礎(chǔ)上進(jìn)行第二方案驗證,就是在三工序下模進(jìn)行補(bǔ)償,補(bǔ)償量根據(jù)當(dāng)前數(shù)據(jù)上更加0.3mm,此方案唯一的缺點是,斜契鑲塊薄弱,需要考慮焊接問題,普通電焊和氬弧焊,會產(chǎn)生熱變形。鑲塊可能會產(chǎn)生不可逆的變形損傷。因此采用冷補(bǔ)焊技術(shù),使用冷補(bǔ)焊機(jī)對鑲塊進(jìn)行補(bǔ)焊后不會產(chǎn)生熱變形,而且補(bǔ)焊后的效果很明顯,由于是在下模上進(jìn)行補(bǔ)焊,不涉及量產(chǎn)后脫落的問題。如圖12右側(cè)所示,經(jīng)過兩種方案的實施,此處的間隙面差改善效果明顯。
[圖11 方案1 四序斜契間隙做緊]
[圖12 方案2 三序下模面補(bǔ)償]
門軸處面差經(jīng)過掃描 ,改善效果如圖13所示,面差確保在0左右滿足裝配要求。
[圖13 門軸面差改善]
門軸面差的影響因素還有一項就是檢具的L向磁鐵,如圖14 所示,此處磁鐵的作用是防止制件下榻,但是實際上由于此點設(shè)置于產(chǎn)品凸造型上,導(dǎo)致擰緊時會將下部面差降低,由于整車此處為自由狀態(tài)無約束 ,因此需要將此磁鐵取消或者移動至產(chǎn)品平面緩和處,防止由于制件在檢具裝卡時導(dǎo)致的面差不良問題發(fā)生。
[圖14 檢具L向磁鐵]
3. 結(jié)論
綜合以上對于翼子板主要問題的分析與對策的事實,達(dá)到提升單品精度和改善精度的目的,同時也總結(jié)了翼子板產(chǎn)品的特性,對于日后新車型開發(fā)提供實際參考價值,首先在設(shè)計階段需要考慮RPS 點的選定,由于檢測基準(zhǔn)尤為重要,一旦選擇對于單品不利的位置,會導(dǎo)致精度提升困難。另外針對容易變形區(qū)域需要提前考慮增加料區(qū)域面積的問題,根據(jù)整車及裝配的要求,產(chǎn)品需要提前適用補(bǔ)償值,如門軸側(cè)需要提前進(jìn)行單品補(bǔ)償避免反復(fù)改模的行為。
還有強(qiáng)調(diào)的就是模具制作過程中,結(jié)構(gòu)需要確保強(qiáng)健性,避免薄弱區(qū)域出現(xiàn)。制件的研合在強(qiáng)調(diào)也部為過,研合直接關(guān)系到面品的品質(zhì)和精度是否良好,避免由于研合不到位導(dǎo)致不符型進(jìn)行模具整改的行為。盲目整改會導(dǎo)致不可預(yù)估的問題發(fā)生。
經(jīng)過此車型的覆蓋件的開發(fā)對本人從設(shè)計到量產(chǎn)的整個流程又有了新領(lǐng)悟。從經(jīng)驗中總結(jié)教訓(xùn),從實踐中獲得知識,持續(xù)總結(jié)經(jīng)驗對本人在沖壓領(lǐng)域的專業(yè)性又有了提升。
作者:高勇 北京現(xiàn)代汽車有限公司 沖壓工藝高級主管。主要從事汽車模具設(shè)計,制造,調(diào)試,項目管理等工作,有10余年從業(yè)經(jīng)驗,此領(lǐng)域發(fā)明專利一項。專注于沖壓/包邊工藝檢討,現(xiàn)場疑難問題解決和整車裝配問題整改。
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