案例分析:螺栓“跑丟了”!

2024-07-29 09:21:38·  來源:GAF螺絲君
 

在車輛設(shè)計(jì)開發(fā)和售后實(shí)踐中,時(shí)而會(huì)碰到螺栓 “跑丟了” ,這種令緊固件工程師很尷尬的質(zhì)量事故。


其實(shí),有經(jīng)驗(yàn)的工程師不會(huì)慌張,新手工程師也不用緊張:因?yàn)殡m然緊固件最后的失效形式表現(xiàn)為螺栓、螺母松動(dòng)或斷裂,甚至“跑丟了”的螺栓脫落問題,但大多時(shí)候并不是緊固件的質(zhì)量有問題,也不是初始的緊固工藝不對(duì);而是被連接件設(shè)計(jì)或生產(chǎn)質(zhì)量不佳或零件間的匹配不佳,導(dǎo)致緊固件在工作載荷下發(fā)生夾緊力的衰減。


當(dāng)問題發(fā)生后,應(yīng)該先確認(rèn)除了螺栓脫落,還有沒有其它的質(zhì)量問題發(fā)生。一般情況下,螺栓脫落不會(huì)第一時(shí)間被發(fā)現(xiàn),一定有其它的,比如異響這種問題發(fā)生。緊固件工程師必須要搞清楚,是螺栓脫落先發(fā)生,然后引起了別的質(zhì)量問題,還是先有被連接件的質(zhì)量問題發(fā)生,然后導(dǎo)致“螺栓跑丟了”的螺栓脫落問題。否則緊固件工程師會(huì)陷入質(zhì)疑前期的連接設(shè)計(jì)校核中,不能找到根本原因,耽誤問題的解決進(jìn)度。


介紹一個(gè)螺栓 “跑丟了” 的實(shí)際案例,說明被連接件由于沖擊強(qiáng)度不夠而導(dǎo)致螺栓脫落的例子,為大家提供一個(gè)解決類似問題的思路。


一、問題描述


售后市場(chǎng)反饋車輛在行駛過程中發(fā)生異響,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn)左側(cè)懸置安裝螺栓掉落,分動(dòng)器殼體右側(cè)懸置安裝點(diǎn)斷裂。


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二、故障分析


當(dāng)螺栓脫落和殼體開裂同時(shí)呈現(xiàn)的問題發(fā)生后,應(yīng)該第一時(shí)間判斷是螺栓脫落先發(fā)生,導(dǎo)致了分動(dòng)器受力狀態(tài)改變,從而超出了殼體載荷極限使其斷裂;還是正相反,是殼體先開裂,導(dǎo)致了螺栓的受力狀態(tài)完全改變,被強(qiáng)制擰松了,然后跑丟了。責(zé)任明確,才能拉動(dòng)相關(guān)的資源解決問題,否則單憑緊固件工程師是無(wú)法解決問題的。


2.1 故障確認(rèn)


a. 殼體安裝位置附近斷裂,斷口及周邊存在嚴(yán)重磨損。經(jīng)實(shí)驗(yàn)室評(píng)估,斷口處磨損嚴(yán)重,已無(wú)法進(jìn)行斷口分析,分辨不出是疲勞斷裂還是沖擊斷裂;


b. 懸置端螺紋孔內(nèi)存在大量泥土堆積;


c. 分析殼體內(nèi)螺紋,發(fā)現(xiàn)螺紋前三牙向內(nèi)傾斜,經(jīng)分析是螺栓松脫過程中 ,不斷給螺紋內(nèi)孔施加徑向力,導(dǎo)致螺紋變形。初步可以認(rèn)定,螺栓在脫離過程中,殼體內(nèi)螺紋孔已經(jīng)偏離了懸置螺紋孔,初步推斷分動(dòng)器的安裝位置已經(jīng)改變,導(dǎo)致螺栓脫落。


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2.2 同型車輛追蹤


根據(jù)對(duì)同一工作現(xiàn)場(chǎng)的其他車輛調(diào)查,其中3臺(tái)螺栓原廠色標(biāo)未發(fā)生位移,扭矩抽檢均合格,但處于下限區(qū)間;另2臺(tái)螺栓原廠色標(biāo)有位移情況,扭矩偏低,綜上情況存在扭矩衰減現(xiàn)象。


經(jīng)過初步分析,確認(rèn)問題的根本原因是分動(dòng)器的殼體先開裂,導(dǎo)致了螺栓脫落。


三、做魚骨圖,分析開裂和扭矩衰減原因


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鎖定因素:

a. 殼體機(jī)加工缺陷

b. 用戶使用工況


潛在因素:

c. 懸置平面度

d. 力矩檢測(cè)標(biāo)識(shí)確認(rèn)


3.1 零件質(zhì)量—?dú)んw機(jī)加工缺陷


a. 新殼體螺紋通止規(guī)檢測(cè)不通過:通止規(guī)首次擰入困難,分動(dòng)器殼體螺紋內(nèi)部雜質(zhì)較多。


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b. 殼體加工懸置安裝點(diǎn)加工有豁口,經(jīng)CAE分析,豁口位置應(yīng)力較大,但仍滿足標(biāo)準(zhǔn)工況的強(qiáng)度要求。


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3.2 外界因素—用戶使用工況


用戶用車工況惡劣,分動(dòng)器存在異??呐龊蛣澓郏焊鶕?jù)實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)考察,客戶車輛使用環(huán)境為油田,泥沙很大,路況顛簸不平,路面有深坑,中間有很高凸起,過深坑或者過凸起時(shí),分動(dòng)器殼體有刮蹭痕跡。


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根據(jù)采集的載荷譜,實(shí)際載荷為標(biāo)準(zhǔn)載荷的1.77倍,按此分析分動(dòng)器殼體懸置安裝點(diǎn)應(yīng)力超出材料極限。


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3.3 零件質(zhì)量—懸置零件平面度


懸置的安裝平面度超差,平面度為0.634(要求平面度0.5),導(dǎo)致懸置與分動(dòng)器殼體安裝面貼合度差,是影響螺栓軸力的潛在因素。


3.4 設(shè)計(jì)因素—連接螺栓鎖緊力矩


每次有緊固連接點(diǎn)發(fā)生任何問題,重新審視和校核前期的擰緊工藝肯定是避免不了的。所以緊固件工程師做好文件記錄和歸檔是基本功,作業(yè)本不能丟。


懸置安裝螺栓鎖緊力矩60±5N.m,對(duì)應(yīng)預(yù)緊力27KN,經(jīng)分析計(jì)算該力矩滿足懸置滑移量要求。


3.5 裝配工藝—裝配影響和力矩檢測(cè)標(biāo)識(shí)確認(rèn)


問題發(fā)生,現(xiàn)場(chǎng)工程師也會(huì)牽涉其中,一定會(huì)被追溯作業(yè)記錄,現(xiàn)場(chǎng)的擰緊記錄和數(shù)據(jù)都會(huì)被重新核實(shí)。擰緊標(biāo)識(shí)和檢查標(biāo)識(shí)也會(huì)被追蹤。


懸置安裝點(diǎn)裝配工藝:氣槍打緊(40N.M)+手工定扭(60N.m),定扭套筒內(nèi)部有紅色印記,定扭后在螺栓帽上會(huì)留有紅色印記,生產(chǎn)線后端質(zhì)量人員會(huì)進(jìn)行進(jìn)行抽檢,并且有檢測(cè)標(biāo)識(shí)。現(xiàn)場(chǎng)的誤操作的原因可以排除。


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四、根本原因確定和改進(jìn)措施


根據(jù)車輛行駛路面坑很深、突起高,綜合使用工況苛刻,已經(jīng)超出了車輛設(shè)計(jì)的最大載荷和機(jī)加工留下豁口存在應(yīng)力集中的事實(shí)。同時(shí)根據(jù)產(chǎn)品整體外觀污漬明顯,大部分區(qū)域?yàn)槟嗤廖蹪n覆蓋,殼體表面有劃痕,說明分動(dòng)器直接受到了壞路面的沖擊的現(xiàn)象。


最后,確定螺栓跑丟了的根本原因是分動(dòng)器的殼體先開裂,導(dǎo)致了螺栓脫落。這時(shí)候緊固件工程師的工作基本完成。后續(xù)工作主要是跟蹤和督促相關(guān)工程師提升被連接件的質(zhì)量。


懸置工程師改進(jìn)懸置零件平面度防止扭矩衰減。分動(dòng)器的工程師提高分動(dòng)器殼體的強(qiáng)度防止開裂,控制螺紋孔清潔度防止假扭矩。整改后,再也沒有類似問題發(fā)生。