鉆孔孔徑測(cè)量不合格問(wèn)題分析及解決方法
缸體是汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)上所有零件的基體,其他部件通過(guò)螺栓連接到缸體本體上,而缸體上的油孔則是連接所有部件油路的中間通路,其中缸體回油孔是其內(nèi)部潤(rùn)滑通路的主要組成部分。
目前,我公司缸體回油孔采用涂層硬質(zhì)合金麻花鉆進(jìn)行鉆孔,其孔徑及深度采用通止深度規(guī)進(jìn)行在線檢測(cè)。在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,在線檢測(cè)回油孔孔徑和深度時(shí),偶發(fā)性出現(xiàn)通止深度規(guī)的通端無(wú)法檢測(cè)到回油孔底端,即表現(xiàn)為回油孔直徑不合格,間接表現(xiàn)為回油孔深度不合格。但現(xiàn)場(chǎng)采用游標(biāo)卡尺檢測(cè)其孔徑及深度均滿足要求。針對(duì)此異常問(wèn)題,我們對(duì)加工回油孔孔徑及深度的相關(guān)影響因素進(jìn)行了排查分析,并給出了解決方案。
排查影響因素
1.設(shè)備方面
加工回油孔工序共有2臺(tái)臥式加工中心,其型號(hào)不同,所用夾具、刀具及加工工藝均相同。加工過(guò)程中都偶發(fā)性出現(xiàn)了孔徑通止深度規(guī)測(cè)量孔徑及深度不合格問(wèn)題。因此排除了設(shè)備因素對(duì)加工的影響。
2.刀具方面
(1)刀具尺寸不合格
對(duì)回油孔加工鉆頭直徑進(jìn)行檢測(cè),其結(jié)果均在合格范圍內(nèi),且對(duì)在刀具公差范圍內(nèi)的不同直徑的刀具進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)加工驗(yàn)證,具體結(jié)果如表1所示。從驗(yàn)證結(jié)果分析,其刀具直徑不是導(dǎo)致加工測(cè)量不合格的原因。
(2)刀具磨損
鉆頭在加工過(guò)程中隨著壽命的增加而磨損,刀具異常磨損將體現(xiàn)為加工回油孔直徑偏小或加工過(guò)程中出現(xiàn)“喇叭口”形狀。通過(guò)對(duì)2臺(tái)設(shè)備的加工刀具壽命進(jìn)行跟蹤,從驗(yàn)證結(jié)果分析,排除了刀具磨損對(duì)回油孔孔徑不合格的影響,具體結(jié)果如表2所示。
3.工藝參數(shù)
在極限情況下,孔內(nèi)壁的表面粗糙度過(guò)大很可能影響孔徑的測(cè)量,而平時(shí)我們不太關(guān)注鉆孔內(nèi)壁的表面粗糙度。一般認(rèn)為鉆孔內(nèi)壁粗糙度產(chǎn)品要求的公差較大,刀具自身及加工中心即可保證。
通過(guò)對(duì)鉆頭工藝參數(shù)的調(diào)整驗(yàn)證(見(jiàn)表3),增加鉆頭切削線速度,降低鉆孔內(nèi)壁的表面粗糙度?,F(xiàn)場(chǎng)更改刀具切削參數(shù)進(jìn)行驗(yàn)證,仍偶發(fā)性出現(xiàn)孔徑測(cè)量不合格,排除了工藝參數(shù)對(duì)孔徑異常的影響。
4.加工工藝方式
產(chǎn)品要求回油孔深度75±0.5mm,孔徑Ø16±0.2mm,長(zhǎng)徑比約4.7,回油孔屬于中深孔。而回油孔加工采用普通鉆孔循環(huán)加工:一次性G1進(jìn)給、G0快速退回的方式??紤]到機(jī)床和夾具的剛性、精度隨著使用年限的增加而變差,導(dǎo)致加工過(guò)程中工件的剛性不足,因此采用深孔加工的工藝方案進(jìn)行驗(yàn)證。
方案一:在鉆孔到位后增加0.5s暫停,同時(shí)以G1退回(見(jiàn)圖1)?,F(xiàn)場(chǎng)加工驗(yàn)證跟蹤仍然偶發(fā)出現(xiàn)回油孔孔徑測(cè)量不合格。
方案二:將鉆頭加工工藝方式改為深孔鉆的加工方式,即G1進(jìn)給加工深度約1/4處+G0快速退刀+G1進(jìn)給加工深度約2/3處+G0快速退刀+G1進(jìn)給加工到底+G0快速退刀(見(jiàn)圖1)?,F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證后,連續(xù)跟蹤兩臺(tái)機(jī)床的回油孔刀具的多個(gè)加工壽命周期,未出現(xiàn)孔徑測(cè)量不合格工件,此方案驗(yàn)證有效。
通過(guò)更改回油孔刀具加工工藝方式,回油孔孔徑測(cè)量不合格問(wèn)題得以解決,為了找到最終導(dǎo)致孔徑測(cè)量不合格的原因,我們進(jìn)行再次深入分析:
圖2 失效件與合格件狀態(tài)對(duì)比
通止深度規(guī)在檢測(cè)回油孔直徑與深度時(shí)無(wú)法檢測(cè)到孔底部,初步分析是回油孔直線度超出檢具所能包容的范圍。為了驗(yàn)證分析的正確性,用內(nèi)徑千分尺分別對(duì)回油孔不同截面進(jìn)行測(cè)量,測(cè)量結(jié)果顯示從回油孔孔口到回油孔底部所有截面直徑均滿足產(chǎn)品尺寸要求。隨后采用三坐標(biāo)對(duì)失效件檢測(cè)其孔的直線度,其直線度達(dá)到0.12mm,即回油孔呈現(xiàn)“彎曲”(見(jiàn)圖2),直接反應(yīng)至通止深度規(guī)無(wú)法測(cè)量到位,即“測(cè)量不合格”。
制定改進(jìn)措施
通過(guò)上述驗(yàn)證找到了問(wèn)題的真因,我們采取了如下改進(jìn)措施:
1. 更改回油孔加工刀具
油孔刀具直徑過(guò)大且為中深孔加工,由于選用麻花鉆頭自定心效果較差及切削負(fù)載較大等因素,加工過(guò)程中回油孔出現(xiàn)了輕微的扭曲變形,導(dǎo)致回油孔直線度差進(jìn)而測(cè)量不合格。為了不影響生產(chǎn)線工序節(jié)拍平衡率,恢復(fù)了鉆頭原有的加工工藝方式:將麻花鉆改為直槽鉆(見(jiàn)圖3);并且通過(guò)優(yōu)化鉆頭的頂尖角度及橫刃長(zhǎng)度,提高鉆頭自定心能力,降低回油孔的扭曲變形量。改進(jìn)后回油孔的直線度均值在0.06mm。跟蹤現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)加工情況,未出現(xiàn)回油孔測(cè)量不合格,措施實(shí)施有效。
1. 更改檢具
檢具通端設(shè)計(jì)為整體直徑下限結(jié)構(gòu),理論上檢測(cè)了孔徑最小值和“直線度”尺寸,而此油孔因功能設(shè)計(jì),對(duì)直線度要求比較寬泛。檢具的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)導(dǎo)致了對(duì)孔徑尺寸的過(guò)嚴(yán)要求。由于檢具通端直徑控制在15.819~15.829mm之間,回油孔壁稍有變形就會(huì)導(dǎo)致檢具通端根部與回油孔變形部分發(fā)生干涉。從產(chǎn)品功能性及加工經(jīng)濟(jì)性考慮,對(duì)檢具通端結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn)。減小檢具通端靠近根部的直徑(見(jiàn)圖4),直徑由理論值15.824mm改為15.00mm,檢具不會(huì)與回油孔壁發(fā)生干涉,規(guī)避了檢具要求過(guò)嚴(yán)而誤判的尺寸不合格。解決了加工過(guò)程失效點(diǎn)以及測(cè)量過(guò)程失效點(diǎn)。
從以上兩方面對(duì)失效原因展開(kāi)分析并采取解決措施,至此鉆孔孔徑測(cè)量不合格問(wèn)題得以徹底攻克。
結(jié)語(yǔ)
在實(shí)際生產(chǎn)過(guò)程中,這種質(zhì)量缺陷對(duì)于沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)的工藝工程師而言,短時(shí)間內(nèi)很難直接鎖定問(wèn)題產(chǎn)生的原因,而長(zhǎng)時(shí)間停機(jī)又會(huì)影響生產(chǎn)效率。通過(guò)分析驗(yàn)證,我們最終找到了失效原因,解決了底面回油孔孔徑加工、測(cè)量不合格的問(wèn)題,保證了產(chǎn)品質(zhì)量。希望本案例能對(duì)各位讀者有所啟示。
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