曲軸生產(chǎn)線精益改造

2017-03-25 13:14:51·  作者:鄧雄章 韋炫丞 王麗莉 文章來(lái)源:上汽通用五菱汽車股份有限公司
 
要提高發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸生產(chǎn)線的效率,需要對(duì)不同階段的瓶頸制定詳細(xì)的計(jì)劃,監(jiān)控實(shí)施,評(píng)估結(jié)果。上汽通用五菱發(fā)動(dòng)機(jī)工廠應(yīng)用精益改善的思想對(duì)其機(jī)加工車間的生產(chǎn)線進(jìn)行分析,找出了制約生產(chǎn)線運(yùn)行效率的關(guān)鍵因素,并予以實(shí)施改善,從而提高了生產(chǎn)線效率,減少了企業(yè)的人力、能耗及設(shè)備投資。

將發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸生產(chǎn)線看成一個(gè)系統(tǒng),一條輸水管道,其制約因素,即管路最狹窄的地方可稱之為瓶頸。管道流量大小取決于瓶頸,在其他地方改善,既不能改變流量,也不能縮短輸送水的周期和成本。針對(duì)管道不同階段的瓶頸,制定詳細(xì)的計(jì)劃,監(jiān)控實(shí)施,評(píng)估結(jié)果,并挑戰(zhàn)下一個(gè)瓶頸。同時(shí),在生產(chǎn)線上的戰(zhàn)略性位置設(shè)立緩沖,隨時(shí)關(guān)注零件加工運(yùn)輸過(guò)程是否暢順流通平衡,及時(shí)糾正偏差,才能保證生產(chǎn)線穩(wěn)定、高效運(yùn)行。

目前,汽車制造業(yè)發(fā)展快速,行業(yè)中的競(jìng)爭(zhēng)也日趨激烈,這給各汽車制造企業(yè)帶來(lái)更大的成本控制壓力,維持現(xiàn)狀就意味著倒退。精益求精,持續(xù)不斷地對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行改善,制造出讓客戶更滿意的物廉價(jià)美的產(chǎn)品,并使工作更加舒適、高效是非常重要的。精益改善有很多方法,包括方法研究、作業(yè)測(cè)定、人機(jī)聯(lián)合分析及快速換型等,通過(guò)這些手段,可以有效地發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)流程中不經(jīng)濟(jì)、不均衡和不合理的現(xiàn)象,找出改善重點(diǎn),從而達(dá)到解決生產(chǎn)瓶頸,縮短生產(chǎn)周期,提高生產(chǎn)效率,降低浪費(fèi)的目的。

下面我們以上汽通用五菱發(fā)動(dòng)機(jī)工廠機(jī)加工車間的生產(chǎn)線作為實(shí)例為大家介紹,如何運(yùn)用多種精益改善的思想對(duì)生產(chǎn)線進(jìn)行分析,找出制約生產(chǎn)線運(yùn)行效率的關(guān)鍵因素,并予以實(shí)施改善,從而實(shí)現(xiàn)提高生產(chǎn)線效率,挖掘現(xiàn)有生產(chǎn)能力,減少企業(yè)人力、能耗及設(shè)備的投資。

分析生產(chǎn)線存在的問(wèn)題

1. 生產(chǎn)線簡(jiǎn)介

上汽通用五菱柳州發(fā)動(dòng)機(jī)工廠位于公司西北面,擁有機(jī)加工和裝配兩個(gè)生產(chǎn)車間,工廠占地面積13.2萬(wàn)m2,是SGMW合資之后最大的投資項(xiàng)目。工廠于2005年動(dòng)工建設(shè),于2007年完成一期工程并正式啟用,工廠已達(dá)到年產(chǎn)35萬(wàn)臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)能力。上汽通用五菱柳州發(fā)動(dòng)機(jī)工廠機(jī)加工車間擁有缸體、缸蓋和曲軸三條生產(chǎn)線,采用完全柔性的制造工藝和設(shè)備,主要生產(chǎn)1.1~1.2L微小型車用發(fā)動(dòng)機(jī)主要零件。發(fā)動(dòng)機(jī)工廠的布置見(jiàn)圖1。


圖1  柳州發(fā)動(dòng)機(jī)工廠布置

2. 生產(chǎn)線存在的問(wèn)題

正式生產(chǎn)(SOP)初期,曲軸線產(chǎn)能爬坡困難重重,設(shè)備開動(dòng)率(Uptime)從正式生產(chǎn)初期的40%快速上升至2007年11月份的77.1%之后,后續(xù)9個(gè)月一直在75%~80%之間徘徊,一年之內(nèi)都沒(méi)有達(dá)到設(shè)計(jì)85%的開動(dòng)率要求。

為了設(shè)法提高開動(dòng)率,盡快達(dá)到產(chǎn)能要求,減少加班生產(chǎn),車間管理人員從各個(gè)方面著手進(jìn)行了研究。針對(duì)生產(chǎn)管理人員經(jīng)驗(yàn)欠缺的問(wèn)題,公司將其派去上海通用拜師學(xué)習(xí);對(duì)于一線工人操作不熟練的問(wèn)題,管理人員手把手教,優(yōu)化操作步驟;對(duì)于設(shè)備磨合期故障頻發(fā),設(shè)備維修人員經(jīng)驗(yàn)欠缺的問(wèn)題,讓其虛心向設(shè)備供應(yīng)商請(qǐng)教,邊維修邊培訓(xùn)。這些措施對(duì)生產(chǎn)質(zhì)量的提升起到了重要作用,但是開動(dòng)率依然未提升至85%。靜下心來(lái)仔細(xì)分析,通過(guò)對(duì)每個(gè)工位每天的產(chǎn)量貢獻(xiàn)進(jìn)行研究分析后,我們?cè)谏a(chǎn)線上找到了瓶頸工位。

改善方案設(shè)計(jì)及實(shí)施

1. 找出車間生產(chǎn)的制約因素

制約理論認(rèn)為在一條加工生產(chǎn)線上,瓶頸工序的開動(dòng)率決定了整條生產(chǎn)線的開動(dòng)率。在實(shí)際生產(chǎn)中,我們應(yīng)將有限的費(fèi)用和人力用到最需要提高的自動(dòng)線工序上,解決開動(dòng)率最低的生產(chǎn)線工序,提高整條自動(dòng)線的開動(dòng)率。因此,提高設(shè)備的開動(dòng)率,首先應(yīng)該考慮整條生產(chǎn)線的瓶頸工序是什么工序,再?gòu)钠款i工序上找出瓶頸工位。

將曲軸線的生產(chǎn)數(shù)據(jù)用阻塞—缺料(BLK-STV)曲線分析(見(jiàn)圖2)。由圖2中藍(lán)色“阻塞曲線”可知,OP10G(其中G為Gantry,機(jī)械手)和OP110G的阻塞時(shí)間最長(zhǎng)。OP10G阻塞時(shí)間長(zhǎng)是因?yàn)镺P10的節(jié)拍為80JPH,而OP20為78JPH。OP10比OP20快,造成OP10堵塞。但是,由于OP10與OP20的節(jié)拍都比實(shí)際要求快,故不成為系統(tǒng)瓶頸。


圖2  曲軸線生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析

再研究OP110G,發(fā)現(xiàn)OP120前堵塞嚴(yán)重,跟蹤曲軸線每日生產(chǎn)狀況,經(jīng)測(cè)量,OP120的節(jié)拍在65JPH~75JPH之間,隨零件動(dòng)不平衡量波動(dòng)很大。即使是在最佳情況下,依然未達(dá)78JPH的要求。于是,通過(guò)瓶頸分析,找到了系統(tǒng)的瓶頸,即水流量最少的地方——OP120。表1為曲軸OP120改進(jìn)前的JPH數(shù)據(jù)。 

2. 挖掘制約因素的潛能

找到系統(tǒng)的瓶頸之后,要做的第一件事情就是消除這個(gè)瓶頸。經(jīng)過(guò)對(duì)OP120動(dòng)平衡機(jī)循環(huán)時(shí)間(Cycle time)的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)其由裝夾時(shí)間(14%)、測(cè)量時(shí)間(18%)及鉆孔時(shí)間(62%)決定。按照以往經(jīng)驗(yàn),裝夾時(shí)間和測(cè)量時(shí)間基本沒(méi)有改善空間,并且改善難度大、成效低。于是,我們對(duì)鉆孔時(shí)間著手進(jìn)行研究。研究發(fā)現(xiàn),鉆孔時(shí)間與鉆孔量成正比,也就是說(shuō)減少鉆孔量就能減少鉆孔時(shí)間。

通過(guò)對(duì)動(dòng)不平衡量的來(lái)源分析,發(fā)現(xiàn)其主要是由于毛坯鑄造偏模錯(cuò)模和零件中心孔的位置存在差異造成的。毛坯鑄造偏模錯(cuò)模的問(wèn)題,可反饋給毛坯供應(yīng)商改進(jìn),但無(wú)法徹底根除。如何根據(jù)零件實(shí)際情況加工中心孔,成為解決OP120動(dòng)平衡機(jī)循環(huán)時(shí)間(Cycle time)的關(guān)鍵。

表2為改善前隨機(jī)挑選的OP120的動(dòng)平衡鉆孔數(shù)據(jù)。由表2可知,零件的動(dòng)平衡打孔數(shù)從最少的11個(gè)到最多的19個(gè)。分析其動(dòng)不平衡量所在的坐標(biāo)和角度,修改設(shè)備加工程序的坐標(biāo)值,從而修正中心孔的位置,進(jìn)行了下面的實(shí)驗(yàn):

(1)調(diào)整OP10-2的法蘭端和芯軸端NC程序的X和Y坐標(biāo);

(2)每個(gè)模的曲軸毛坯各取10件,共30件,放入調(diào)整坐標(biāo)后的OP10-2加工;

(3)30件曲軸上線加工,在OP110去毛刺機(jī)床后下線;

(4)分模號(hào)在OP120機(jī)床上線加工,記錄不平衡量;

(5)對(duì)改善后OP120動(dòng)平衡鉆孔數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,觀察不平衡量是否有改善。

改善后,零件的動(dòng)平衡打孔數(shù)從最少的4個(gè)到最多的12個(gè),減少了打孔數(shù)量30%以上。改善后的OP120由于循環(huán)時(shí)間(Cycle time)降低,不再是系統(tǒng)的瓶頸(見(jiàn)圖3)。OP120改進(jìn)后的JPH數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。


圖3   改善后的OP120生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析

3. 讓其他工序遷就瓶頸工序

要遷就瓶頸工序,就需要有措施消除瓶頸缺料的情況。常用的方法是在瓶頸前安排一個(gè)工作堆,通常我們稱這個(gè)工作堆為“緩沖(Buffer)”。這樣,萬(wàn)一前面工序出現(xiàn)暫時(shí)停工,就不會(huì)令瓶頸工序也停工。當(dāng)我們?cè)谄款i工位前設(shè)立了緩沖以后,它前面的工序除了要喂飽瓶頸以外,還要為它準(zhǔn)備緩沖。所以,前面工序的產(chǎn)能必須大于瓶頸,否則無(wú)法為緩沖備料。事實(shí)上,生產(chǎn)線每個(gè)工位都很難做到平衡,一旦達(dá)到平衡,又會(huì)出現(xiàn)另一個(gè)問(wèn)題。

對(duì)緩沖分三個(gè)區(qū)進(jìn)行監(jiān)控,從下到上分別標(biāo)以紅色、黃色和綠色。把緩沖的大小設(shè)計(jì)得合理,緩沖降低到黃區(qū)時(shí),開始投料;在降低到紅區(qū)時(shí),前面需要趕工;超過(guò)綠區(qū),則停止投料。各道工序要遵循一個(gè)原則:有料來(lái)的時(shí)候盡快做,沒(méi)料的時(shí)候原地等候。我們?cè)趯?duì)瓶頸工序?qū)嵤?ldquo;遷就”的同時(shí),得到了一個(gè)意想不到的收獲,即在制品和報(bào)廢產(chǎn)品降低了,產(chǎn)量得到提高。

4. 持續(xù)改進(jìn)

成功完成前面的3步后,絕不能松懈,我們還需要繼續(xù)從頭開始,尋找下一個(gè)瓶頸,用PDCA法消除下一個(gè)瓶頸。隨著瓶頸一個(gè)個(gè)被消除,曲軸線的設(shè)備開動(dòng)率才會(huì)不斷得到穩(wěn)步提升。圖4為曲軸線開動(dòng)率Uptime跟蹤對(duì)比。


圖4  曲軸線開動(dòng)率Uptime跟蹤對(duì)比

結(jié)論

機(jī)加工生產(chǎn)線的設(shè)備開動(dòng)率,因加工生產(chǎn)線的形式和加工產(chǎn)品的不同,而存在一定的差異,但是其目的始終是提高自身加工線的生產(chǎn)能力。我們通過(guò)尋找加工線的瓶頸,不斷消除影響加工線開動(dòng)率的不利因素,逐漸完善排除設(shè)備故障的辦法,消除輔助時(shí)間的浪費(fèi),建立易耗件的備件準(zhǔn)備制度,培養(yǎng)支持人員的快速響應(yīng)能力等,關(guān)注人、機(jī)、料、法、環(huán),分析影響設(shè)備開動(dòng)率的多方面因素,為縮短維修時(shí)間提供可靠的技術(shù)支持。通過(guò)CIP階段性的改善工作,總結(jié)工作中的得失,推廣該生產(chǎn)線優(yōu)秀的工作方法,并吸收其他生產(chǎn)線提高開動(dòng)率的先進(jìn)方式、方法。