關于高強汽車鋼控制臂沖壓成形工藝的研究

2024-03-19 16:23:10·  來源:嘉源天成
 

本文以某高強鋼汽車控制臂為研究對象,研究沖壓成形規(guī)律,采用Autoform軟件進行沖壓成形過程仿真模擬,優(yōu)化沖壓成形工藝。


控制臂結構分析


本文中汽車下控制臂的材料采用HDT780C高強鋼,材料厚度為3.2 mm,屈服強度680~830 MPa,抗拉強度大于780 MPa,伸長率大于10%,零件三維幾何形狀如圖1所示,整體結構左右對稱,前后兩端開有豁口,兩側向上有翻邊,側壁有開孔,中心孔有向下翻邊,根據(jù)產(chǎn)品裝配要求,控制臂關鍵尺寸為:A-A/B-B/C-C開豁口兩側端面安裝孔處,尺寸公差要求±0.6 mm,平行度0.5 mm,兩側開孔同軸度0.6 mm。由于是車輛關鍵底盤件,根據(jù)控制臂使用要求,制件要求表面光滑平順,材料減薄率小于20%,不允許有皺紋、壓痕及拉傷,過渡圓角應力集中,邊緣接口凹陷等缺陷。


圖片

1 汽車控制臂結構


有限元模擬分析


2.1初始工藝方案確定


根據(jù)產(chǎn)品結構特點,為了提高生產(chǎn)效率,盡可能縮減工序數(shù)量,降低生產(chǎn)成本,沖壓過程中不設置修邊工藝,輪廓形狀靠落料環(huán)節(jié)保證。由于控制臂頸部形狀較為復雜,材料塑性差,為避免控制臂頸部成形開裂,對頸部進行分次拉深,設計沖壓成形工藝方案為:開卷落料拉延整形沖中心孔并修前后端豁口翻邊并整形沖法蘭區(qū)周緣四孔側沖孔并翻中心孔且在孔口處做倒角,如圖2所示。


圖片

2 沖壓成形工藝方案


2.2沖壓工藝參數(shù)確定


采用Autoform軟件進行沖壓模擬仿真,根據(jù)產(chǎn)品結構進行修邊線回算,初步確定毛坯尺寸約為490 mm×307 mm(如圖3),材料選取HDT 780C高強鋼,采用的網(wǎng)格模擬單元為彈塑性殼單元。


圖片

3 初始板料形狀


產(chǎn)品關鍵工序為拉延部分,工具體設置如圖4所示。因此主要考慮分析拉延工序中工藝參數(shù)的影響,在沖壓成形中,卸載后產(chǎn)品的回彈和最大減薄率是評價產(chǎn)品成形質量的指標,而材料本身的性能以及沖壓工藝參數(shù)(壓邊力、摩擦因數(shù)和沖壓速度等)決定了零件最終成形質量,在實際生產(chǎn)過程中應變速率對材料性能的變化影響不大,模具間隙的調整范圍有限,所以我們重點研究壓邊力和摩擦因數(shù)對于板料沖壓成形性能的影響。


圖片

4 拉延工具體


初步設置模具間隙為板料厚度t,沖壓速度為100 mm·s-1,壓邊力為600 kN,在0.100.16摩擦因數(shù)作用下板料減薄率和回彈的結果如圖5所示,可見,隨著摩擦因數(shù)從0.10增大到0.16,制件最大減薄率由11.6%增大到13.1%,最大正回彈從3.18 mm 降低到2.08 mm,最大負回彈從-2.89 mm降低到-1.96 mm。由于摩擦因數(shù)的增大,導致拉延過程中拉應力增大,使發(fā)生塑性變形的區(qū)域增大,制件的最大減薄率增大,從而卸載后制件回彈值減小。在摩擦因數(shù)從0.14增大到0.16后,回彈值雖然減小,但是降幅明顯減小。因此考慮實際工程應用價值和預防起皺開裂等因素,最佳摩擦因數(shù)選取為0.14。


圖片


5 摩擦因數(shù)對板料最大減薄率(a)和回彈(b)的影響


當設置摩擦因數(shù)為0.14時,在6001500 kN壓邊力作用下板料減薄率和回彈結果如圖6所示,隨著壓邊力從600 kN增大到1500kN,制件最大減薄率從11.8%增大到19.8%,最大正回彈從2.4 mm降低至1.96 mm,最大負回彈從-2.35mm降低至-1.88 mm。當壓邊力較大時,加載過程中板料邊緣被壓緊,板料在成形過程中產(chǎn)生大量的塑性變形和拉應力,卸載后,由于塑性變形區(qū)域較多,回彈值有所降低,提高了制件的沖壓尺寸精度,但同時由于壓邊力的增大,導致零件最大的減薄率提升,容易造成制件成形過程中的破裂。因此壓邊力最佳設置為900 kN,此時最大減薄率較低,回彈值也較小。


圖片

6 壓邊力對板料最大減薄率(a)和回彈(b)的影響


2.3仿真結果


摩擦因數(shù)為0.14,壓邊力為900kN時,控制臂的沖壓模擬成形性、減薄率及回彈結果如圖7所示。


圖片

7 CAE仿真結果

(a)成形性 (b)最大減薄率 (c)回彈


由仿真結果可知:控制臂成形效果良好,板料未發(fā)生開裂、頸縮現(xiàn)象。板料成形性處于安全區(qū)域內,板料最大減薄率為12.7%(小于20%),滿足要求。但是從回彈分布云圖結果可見,控制臂左側面最大正回彈為2.13 mm,最大負回彈為-2.00 mm??刂票塾覀让孀畲笳貜棡?span>1.77 mm,最大負回彈為-1.94 mm。制件兩端開豁口處側面的回彈值較大,且左右對稱性較差,影響兩側安裝孔的同軸度,故需要對工藝方案進行優(yōu)化。


工藝方案優(yōu)化


仿真模擬結果表明制件前后端開豁口處兩側尺寸精度較差,而定位的準確性直接影響了制件沖壓過程中拉延的對稱性,對于初始方案,定位方式以前后端的定位孔為基準,在沖壓過程中板料水平方向不穩(wěn)定,易導致拉延左右不對稱,同時考慮到板料為高強鋼,板料流動過程中,定位銷易磨損,加大了生產(chǎn)成本,故改定位孔定位為開槽定位,配合板料形狀,拉延過程中板料的水平度更高,兩側拉延對稱性更好。在整個工藝流程中,先進行前后端開豁口,后進行兩側翻邊,在翻邊過程中,兩側端面會受到翻邊工藝的影響,兩端面相對位置難以控制,成形后豁口兩側尺寸精度較差,故改工藝流程為先進行兩側翻邊,后進行前后端開豁口,在翻邊過程中把控好控制臂兩側面尺寸精度,開豁口時由于模具刀具向下進給,對兩側精度影響較小,并添加整形工序,使豁口兩側尺寸精度更高。另外在初始方案的頸部拉延過程中未發(fā)生起皺開裂現(xiàn)象,為減少拉延次數(shù),縮短工藝時間,改為一次拉深成形。優(yōu)化后的工藝方案(8)為:落料(前后端開工藝槽)拉延整形并翻邊修兩端豁口整形法蘭區(qū)沖中心孔和法蘭區(qū)域孔側沖孔、翻中心孔并在中心孔處做圓角。


圖片

8 優(yōu)化方案工藝


基于優(yōu)化后的方案進行仿真分析,其回彈結果如圖9所示,制件整體回彈云圖分布規(guī)律和優(yōu)化前相同,制件左側面最大正回彈為1.76 mm,最大負回彈為-0.66 mm;控制臂右側面最大正回彈為1.83 mm,最大負回彈為-0.67 mm。


圖片

9 工藝優(yōu)化后仿真回彈結果

(a)左側面 (b)右側面


對比初始方案與優(yōu)化方案的回彈數(shù)值(10),工藝方案優(yōu)化后左側面最大正回彈由2.13 mm減小為1.76 mm,降低了17%,左側面最大負回彈由2.00 mm 減小為0.66 mm,降低了67%;右側面最大正回彈由1.77 mm增大為1.83 mm,提高了3%,右側面最大負回彈由1.94 mm減小為0.67 mm,降低了65%。工藝方案優(yōu)化后制件整體回彈值降低。初始方案仿真結果前端豁口兩側最大回彈值相差0.36mm,優(yōu)化后前端豁口側面最大回彈值相差0.07 mm,減少了0.29mm。初始方案仿真結果后端左右側面最大負回彈值相差0.06 mm,優(yōu)化后后端左右側面最大負回彈相差0.01 mm,減小了0.05 mm,工藝方案優(yōu)化后,制件左右拉延對稱性更好。仿真結果對比表明:工藝方案優(yōu)化后制件尺寸精度更高。


圖片

10 優(yōu)化方案前后回彈值對比


試驗驗證


基于優(yōu)化方案,對控制臂進行試制,其中各工序對應模具如圖11所示,模具設計采用一模兩件。


圖片

11 優(yōu)化方案對應各工序模具結構


沖壓試制結果如圖12所示,可見制件表面質量良好,未發(fā)生開裂破損,成形效果良好,滿足試制要求。通過三維掃描對制件尺寸精度進行檢測。主要檢測制件A-A、B-BC-C3處兩側端面尺寸精度(主要以沖孔附近處為主)。掃描相關數(shù)據(jù)如圖13所示,數(shù)據(jù)正負表示方向。


圖片

12 試制零件


圖片

13 試制件三維掃描圖

(a)制件左側沖孔附近 (b)制件右側沖孔附近


13表明,A-A左側端面沖孔附近選取14個數(shù)據(jù),最大正彈值為0.14 mm,最大負回彈為-0.42 mm,A-A右側端面附近選取15個數(shù)據(jù),最大正回彈為0.54 mm,最小正回彈為0.02 mm,均小于0.6 mm,A-A兩側端面尺寸精度滿足要求。


B-B左側端面開孔附近選取6個數(shù)據(jù),最大正回彈為0.45 mm,最小正回彈為0.19 mm,B-B右側端面取5個數(shù)據(jù),最大負回彈為-0.28 mm,最小負回彈為-0.02 mm,B-B兩側端面尺寸精度滿足要求。


C-C左側端面開孔附近選取6個數(shù)據(jù),最大正回彈為0.53 mm,最小正回彈為0.19 mm,B-B右側端面取5個數(shù)據(jù),最大負回彈為-0.41 mm,最小負回彈為-0.09 mmB-B兩側端面尺寸精度滿足要求。


制件拉延對稱度主要影響兩側孔的同軸度,以通止規(guī)檢測兩側孔的同軸度,如圖14所示,可見通止規(guī)完全穿過兩側孔位,制件拉延對稱性較好,同軸度滿足要求。


圖片

14 同軸度檢測圖


對比有限元模擬結果與控制臂試制掃描云圖結果可見,工藝優(yōu)化后,前后端沖孔周緣區(qū)域回彈結果基本控制在±0.6 mm以內,實際制件回彈結果與CAE仿真結果規(guī)律一致。零件整體的尺寸精度能夠滿足制造要求。


結論


(1)本文采用Autoform軟件模擬了HDT 780C高強鋼控制臂的沖壓過程,確定了沖壓工藝方案,并通過CAE模擬仿真分析,研究了工藝參數(shù)對板料成形性能的影響,選取合適的摩擦因數(shù)和壓邊力可以有效控制零件的最大減薄率和回彈,提高制件的成形質量。


(2)根據(jù)仿真模擬結果,針對制件回彈值較大,豁口兩端拉延不對稱的問題,優(yōu)化了控制臂沖壓的工藝方案,通過將定位方式由孔定位改為開槽定位,使沖壓過程中板料水平性更加穩(wěn)定,拉延對稱性更好,且避免由于板料強度較高導致定位銷磨損。通過優(yōu)化工藝順序,先翻邊后開前后端豁口,可以更好地控制前后端豁口兩端尺寸精度。


(3)優(yōu)化方案后的仿真結果表示,對于回彈值,優(yōu)化后左側面最大正回彈降低了17%,左側面最大負回彈降低了67%;右側面最大正回彈提高了3%,右側面最大負回彈降低了65%。對于拉延對稱性,方案優(yōu)化后前端左右側面最大回彈值減少了0.29 mm。后端左右側面最大負回彈值相差減小了0.05 mm。工藝方案優(yōu)化后整體回彈量更小,左右拉延對稱性更好,兩側安裝孔同軸度更高,制件尺寸精度更高。


(4)基于優(yōu)化后的工藝方案進行控制臂沖壓試制,制件回彈結果與有限元仿真結果規(guī)律保持一致,制件掃描數(shù)據(jù)滿足產(chǎn)品精度要求。