JIER自動化生產(chǎn)線ADC換模時(shí)間的優(yōu)化
2019-05-06 20:00:11· 來源:文/謝亮 鍛造與沖壓
一汽大眾成都工廠于2011年2月引入國內(nèi)第一條濟(jì)南二機(jī)床6900t全自動化壓力機(jī)生產(chǎn)線,整條全自動化生產(chǎn)線于2012年6月投入使用,但整線更換時(shí)間平均為327s,本文通過對整個(gè)自動化換模過程的分解以及對影響換模過程的相關(guān)模具的換模高度進(jìn)行
一汽大眾成都工廠于2011年2月引入國內(nèi)第一條濟(jì)南二機(jī)床6900t全自動化壓力機(jī)生產(chǎn)線,整條全自動化生產(chǎn)線于2012年6月投入使用,但整線更換時(shí)間平均為327s,本文通過對整個(gè)自動化換模過程的分解以及對影響換模過程的相關(guān)模具的換模高度進(jìn)行優(yōu)化,經(jīng)過反復(fù)優(yōu)化及測試,最終整線自動化更換模具時(shí)間達(dá)到平均271s,整線更換模具時(shí)間減少了56s,平均每天4次更換模具,減少換模停臺224s,提高了整線生產(chǎn)效率。
ADC自動化換模原理
沖壓生產(chǎn)線在不同車型模具切換時(shí),設(shè)備提供ADC(Auto Die Change)自動換模功能。在操作者正確設(shè)置模具配方等參數(shù)及啟動ADC后,設(shè)備將自動更換下套模具及自動化端拾器,整個(gè)換模過程只需操作者輸入配方后,啟動換模過程。換模時(shí)間為從上套模具在設(shè)備清空過程中出最后一個(gè)件,到下一套模具更換之后,出第一個(gè)件的時(shí)間。
ADC換模流程分解
對整個(gè)換模過程進(jìn)行分解,一共形成27個(gè)自動換模步驟,如圖1所示;并對每個(gè)步驟的時(shí)長進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分解,如圖2所示;而且還對可能優(yōu)化的步驟進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),最后形成了七項(xiàng)可優(yōu)化的項(xiàng)目,分別是⑴提升主電機(jī)裝模行程次數(shù);⑵提升壓機(jī)移動工作臺高速運(yùn)行速度;⑶提升換模小車高速運(yùn)行速度;⑷ADC結(jié)束后整線自動切換到自動模式;⑸壓機(jī)速度提升到生產(chǎn)設(shè)定速度;⑹機(jī)械手真空閥吸氣設(shè)置;⑺優(yōu)化每套模具換模高度。

圖1 ADC自動化換模流程

圖2 自動化換模流程時(shí)間分解圖
ADC換模優(yōu)化項(xiàng)目
提升主電機(jī)裝模行程次數(shù)
更改前主電機(jī)裝模行程次數(shù)5spm;更改后主電機(jī)裝模行程次數(shù)8spm,如圖3所示。

圖3 主電機(jī)裝模次數(shù)
備注:換模啟動時(shí),主電機(jī)速度要調(diào)節(jié)到裝模行程次數(shù),提升該次數(shù)將減少調(diào)速的時(shí)間及滑塊運(yùn)行。
提升壓機(jī)移動工作臺高速運(yùn)行速度
更改前壓機(jī)移動工作臺高速運(yùn)行速度14m/min;更改后壓機(jī)移動工作臺高速運(yùn)行速度15m/min,如圖4所示。

圖4 工作臺高速設(shè)定值
備注:機(jī)械設(shè)計(jì)要求最高速不能超過18m/min。
提升換模小車高速運(yùn)行速度
更改前壓機(jī)移動工作臺高速運(yùn)行速度12m/min;更改后壓機(jī)移動工作臺高速運(yùn)行速度14.5m/min,如圖5所示。

圖5 換模小車高速設(shè)定值
備注:機(jī)械設(shè)計(jì)要求最高速不超過15m/min。
ADC結(jié)束后整線自動切換到自動模式
更改前需要操作者判斷自動換模是否結(jié)束,確認(rèn)結(jié)束后手動切換到自動模式。如果切換過早,則會造成整線報(bào)警停機(jī);如果切換過晚,則延長ADC時(shí)間;更改后優(yōu)化程序,在自動換模結(jié)束后,程序判斷自動切換到自動模式,如圖6所示。

圖6 自動切換到自動模式
壓機(jī)速度提升到生產(chǎn)設(shè)定速度
更改前換模結(jié)束后壓機(jī)速度固定停留在8spm,在切換到自動模式后,速度提升到生產(chǎn)設(shè)定速度;更改后換模過程中,當(dāng)滑塊夾緊新模具上模到TDC后,在調(diào)整裝模高度過程中,就開始提升主電機(jī)速度到生產(chǎn)設(shè)定速度,如圖7所示。

圖7 優(yōu)化主電機(jī)提速時(shí)間
機(jī)械手真空閥吸氣設(shè)置
更改前由于真空閥堵塞等原因,長時(shí)間停線后首次運(yùn)行真空閥建立真空慢,易出現(xiàn)掉件,延長ADC時(shí)間;更改后通過上電按鈕觸發(fā),在啟動生產(chǎn)前啟動真空閥動作,降低ADC過程中換模結(jié)束后出首件過程的故障率,如圖8所示。

圖8 優(yōu)化機(jī)械手真空閥吸氣設(shè)置
優(yōu)化每套模具換模高度
⑴更改前。
1)對在JIER自動化壓機(jī)線生產(chǎn)的九套模具換模高度和生產(chǎn)高度進(jìn)行統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)部分模具的換模高度和生產(chǎn)高度還有優(yōu)化的空間,不同模具的換模高度之間也有優(yōu)化的空間。
2)NCS輪罩外板和NCS門檻內(nèi)板OP20與其他模具的換模高度存在較大的差異,高度差達(dá)到了100mm。
⑵更改后。
1)模具的換模高度與生產(chǎn)高度趨于一致,達(dá)到最優(yōu)。不同序模具的換模高度也趨于一致,減少了滑塊調(diào)整時(shí)間,如圖9所示。

圖9 330線模具換模高度
2)NCS輪罩外板和NCS門檻內(nèi)板OP20增加了100mm的模具墊板,與其他模具的換模高度趨于一致,減少了滑塊調(diào)整時(shí)間,如圖10所示。

圖10 模具OP20增加墊板
ADC時(shí)間優(yōu)化效果
在程序優(yōu)化及換模高度優(yōu)化結(jié)束之后,我們對兩套換模高度非常接近的NCS四門窗框和NF四門窗框進(jìn)行了ADC自動化換模測試,測試結(jié)果如表1所示。
表1 NCS/NF四門窗框裝模高度差值對比

優(yōu)化效果
對NCS四門窗框和NF四門窗框進(jìn)行了測試:優(yōu)化前ADC時(shí)間為349s,優(yōu)化后ADC時(shí)間為237s,節(jié)省時(shí)間112s。
結(jié)束語
通過對成都大眾JIER自動化生產(chǎn)線七個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行換模優(yōu)化,提高了整線生產(chǎn)效率。后續(xù)可針對滑塊夾緊器保壓時(shí)間與安全門及側(cè)門起升時(shí)間做硬件的優(yōu)化更換,可更大效率的減少自動更換模具時(shí)間。
—— 來源:《鍛造與沖壓》 2019年第8期
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