鋁板沖壓件ID mark工藝排布的創(chuàng)新及應(yīng)用

2019-03-01 14:00:34·  來(lái)源:鍛造與沖壓  作者:何磊
 
汽車工業(yè)在蓬勃發(fā)展的同時(shí),由于環(huán)保和節(jié)能的需要,汽車輕量化已成為世界汽車發(fā)展的潮流,汽車輕量化技術(shù)的研究已經(jīng)成為未來(lái)汽車發(fā)展的必然趨勢(shì)。鋁合金材料具有一系列優(yōu)良特性,如比重小,比強(qiáng)度高,良好的成形性能、力學(xué)性能、物理性能
汽車工業(yè)在蓬勃發(fā)展的同時(shí),由于環(huán)保和節(jié)能的需要,汽車輕量化已成為世界汽車發(fā)展的潮流,汽車輕量化技術(shù)的研究已經(jīng)成為未來(lái)汽車發(fā)展的必然趨勢(shì)。鋁合金材料具有一系列優(yōu)良特性,如比重小,比強(qiáng)度高,良好的成形性能、力學(xué)性能、物理性能以及工藝性能。但由于鋁板材料較軟,在實(shí)際生產(chǎn)中相較于鋼板更容易被硌傷。
 
ID mark即生產(chǎn)標(biāo)識(shí),是由一連串字母和數(shù)字組成,包含了零件號(hào)、班次號(hào)、變更級(jí)別號(hào)、年份、批次號(hào)等信息,是零件的身份證。當(dāng)生產(chǎn)中出現(xiàn)質(zhì)量問題,生產(chǎn)標(biāo)識(shí)是質(zhì)量排查追蹤的重要信息,在生產(chǎn)中必不可少。
 
創(chuàng)新背景及意義
 
在生產(chǎn)中,X156機(jī)蓋外板外觀面上經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)硌傷,每批次都要多次停機(jī)擦模,嚴(yán)重影響了正常生產(chǎn),造成了巨大浪費(fèi),也增加了工人的勞動(dòng)強(qiáng)度,每批次返修率也非常高,約為16%,產(chǎn)生了大量返修件,影響了SPH、EE、FTC等考核指標(biāo)。在跟蹤調(diào)查中發(fā)現(xiàn),制件ID mark附近產(chǎn)生的硌傷尤其多,約占所有硌傷區(qū)域的60%,圖1為制件硌傷實(shí)物圖。
 
受到各工序工作內(nèi)容、沖壓方向、模具結(jié)構(gòu)等約束,機(jī)蓋外板的ID mark被安排在OP20壓出,壓生產(chǎn)標(biāo)識(shí)時(shí)會(huì)擠壓出鋁屑,這些鋁屑會(huì)留在本序或帶到后工序,從而導(dǎo)致制件硌傷。為了控制返修率,有效提高FTC,減少擦模停機(jī),提高經(jīng)濟(jì)效益,改善和解決ID mark產(chǎn)生的鋁屑非常必要。
 
ID mark工藝排布創(chuàng)新及方案設(shè)計(jì)
 
X156機(jī)蓋內(nèi)外板工藝方案
圖1 制件硌傷
圖2 各工序工藝內(nèi)容
X156機(jī)蓋內(nèi)外板工藝方案共分為4序:OP10拉延,OP20修邊、側(cè)修邊、沖孔、側(cè)沖孔,OP30修邊、側(cè)修邊、沖孔、二次切斷,OP40整形、翻邊、切邊,如圖2所示。由于自動(dòng)化沖壓線有5臺(tái)壓力機(jī),所以第5臺(tái)壓力機(jī)不需要工作,設(shè)計(jì)為專門的空工位,空工位只是在自動(dòng)化生產(chǎn)中起到傳遞制件的作用,不參與沖壓件成形的工作。
 
ID mark工藝排布創(chuàng)新
 
經(jīng)過分析研究,考慮到各工序工作內(nèi)容,同時(shí)考慮到此零件生產(chǎn)時(shí)間緊張,每周2批次生產(chǎn),且空工位為專用的,結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際需要,創(chuàng)新性提出將生產(chǎn)標(biāo)識(shí)由OP20移到空工位,此方案的優(yōu)點(diǎn)如下:
⑴風(fēng)險(xiǎn)可控,即使方案調(diào)試不成功,仍可在OP20沖制生產(chǎn)標(biāo)識(shí),調(diào)試過程中可正常生產(chǎn),對(duì)生產(chǎn)無(wú)影響。
⑵在空工位沖制生產(chǎn)標(biāo)識(shí),結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。
⑶易于調(diào)整,在調(diào)試過程中,遇到問題調(diào)整起來(lái)非常方便。
⑷可持續(xù)改進(jìn)優(yōu)化,在正式生產(chǎn)后,仍可不斷地進(jìn)行優(yōu)化,如增加減重孔、改善生產(chǎn)穩(wěn)定性等。
⑸成本低,整個(gè)方案費(fèi)用為4000多元,包含了所有部件的加工和采購(gòu)費(fèi)用。
 
方案設(shè)計(jì)
 
⑴整體方案介紹。
 
在OP50空工位上增加一個(gè)氣動(dòng)裝置,該裝置通過螺釘緊固到空工位上,通過氣缸打出生產(chǎn)標(biāo)識(shí),整體方案結(jié)構(gòu)如圖3所示,方案設(shè)計(jì)的生產(chǎn)標(biāo)識(shí)位置和要求位置一致,如圖4所示的紅框區(qū)域。
 
氣動(dòng)裝置的主體結(jié)構(gòu)包含下模鑲塊(材質(zhì)為Q235)、防側(cè)塊、生產(chǎn)標(biāo)識(shí)安裝塊、氣缸安裝塊、氣缸、鋼板焊接組件等,如圖5所示。
⑵難點(diǎn)分析及對(duì)策。
在空工位上沖制生產(chǎn)標(biāo)識(shí),存在以下難點(diǎn):
1)制件是由圖6中所示的黃色托盤托起的,托盤下方無(wú)穩(wěn)定支撐,無(wú)法精確定位。
圖3 方案設(shè)計(jì)圖
圖4 生產(chǎn)標(biāo)識(shí)位置
圖5 主體結(jié)構(gòu)三維圖
圖6 空工位圖
圖7 制件合邊面高度
 
2)制件合邊面高度只有7mm(圖7),在如此窄的區(qū)域沖制生產(chǎn)標(biāo)識(shí),必須保證沖制的精度和穩(wěn)定性。
3)無(wú)壓料裝置,沖制生產(chǎn)標(biāo)識(shí)時(shí),制件此區(qū)域外觀面容易變形,出現(xiàn)凹坑缺陷。
針對(duì)以上問題,經(jīng)過分析研究,制定了專門的對(duì)策:
1)專門設(shè)計(jì)下模鑲塊用于下模符形支撐,同時(shí)選用自帶導(dǎo)向的氣缸MGPM32-50,可保證沖制生產(chǎn)標(biāo)識(shí)的精度。
2)下模鑲塊附近增加兩處吸盤,如圖8所示,保證制件到位穩(wěn)定,防止在沖壓生產(chǎn)標(biāo)識(shí)過程中,制件抖動(dòng)。
圖8 氣動(dòng)裝置實(shí)圖
 
3)安裝調(diào)速閥,控制氣缸力,氣缸力的大小要合適,氣缸力過大,制件外觀面會(huì)出現(xiàn)凹坑,氣缸力過小,生產(chǎn)標(biāo)識(shí)不清晰。
 
組裝調(diào)試流程和注意事項(xiàng)
 
零部件加工和組裝
 
將加工好的零部件進(jìn)行組裝,并安裝到空工位上,同時(shí)安裝吸盤、氣管、調(diào)速閥等氣路裝置,重點(diǎn)關(guān)注以下兩點(diǎn):
⑴安裝時(shí)要保證各個(gè)部件相對(duì)位置,要保證和設(shè)計(jì)的一致性。
⑵安裝時(shí)保證下模鑲塊和其余托盤高低一致,要同時(shí)托起制件。
線下調(diào)試
為了減少線上調(diào)試時(shí)間,需對(duì)組裝完成的結(jié)構(gòu)進(jìn)行線下調(diào)試優(yōu)化,主要工作為以下兩點(diǎn):
⑴對(duì)下模鑲塊進(jìn)行符形研合,保證下模鑲塊著色均勻,否則容易出現(xiàn)外觀缺陷。
⑵通過調(diào)整調(diào)速閥來(lái)控制氣缸沖制生產(chǎn)標(biāo)識(shí)的力量,找到一個(gè)平衡點(diǎn),力量太大制件外觀容易出現(xiàn)缺陷,力量太小生產(chǎn)標(biāo)識(shí)不清晰,達(dá)不到生產(chǎn)要求。
線上生產(chǎn)調(diào)試驗(yàn)證
線下調(diào)試合格后,需要進(jìn)行線上調(diào)試驗(yàn)證,主要調(diào)試氣源控制角度,調(diào)節(jié)好機(jī)械手放件、取件以及氣缸和吸盤之間的相對(duì)運(yùn)動(dòng)關(guān)系,要保證圖9所示的先后運(yùn)動(dòng)關(guān)系。
圖9 運(yùn)動(dòng)關(guān)系
生產(chǎn)驗(yàn)證和經(jīng)濟(jì)效益
生產(chǎn)穩(wěn)定,制件外觀無(wú)缺陷
經(jīng)過多批次生產(chǎn)驗(yàn)證,生產(chǎn)標(biāo)識(shí)清晰,滿足生產(chǎn)要求,同時(shí)生產(chǎn)標(biāo)識(shí)附近區(qū)域,制件外觀狀態(tài)較好,未出現(xiàn)外觀缺陷,產(chǎn)品質(zhì)量可以得到有效保證。圖10為機(jī)蓋外板空工位生產(chǎn)實(shí)圖。
圖10 機(jī)蓋外板空工位生產(chǎn)實(shí)圖
 
返修率降低明顯
 
該優(yōu)化方案正式實(shí)施后,X156機(jī)蓋外板在線返修率大幅降低,圖11為方案實(shí)施前后每月在線返修率情況。方案實(shí)施后在線返修率由16%降低到6%,降低60%左右。
圖11 X156機(jī)蓋外板在線返修率
 
目前機(jī)蓋外板每月產(chǎn)量約為6000件,方案實(shí)施后每月可減少返修600件。機(jī)蓋外板返修通常需要兩名工人協(xié)同工作,每個(gè)件返修時(shí)間約10min,這樣每個(gè)月可節(jié)約200工時(shí),全年可節(jié)約2400工時(shí),每年可節(jié)省人工成本約13萬(wàn)元。
 
減少后工序擦模停機(jī),提高設(shè)備使用效率
 
對(duì)此方案實(shí)施前后的停機(jī)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)后發(fā)現(xiàn),本方案實(shí)施后,擦模停機(jī)時(shí)間降低44%,共減少98min,如圖12所示。
 
從以上統(tǒng)計(jì)可以得出,一年共可減少停機(jī)392min,約合6.53h,每年大約可節(jié)省30萬(wàn)元停機(jī)費(fèi)用。
圖12 擦模停機(jī)時(shí)間
 
生產(chǎn)標(biāo)識(shí)批次號(hào)更換更方便,時(shí)間更短
 
X156機(jī)蓋外板生產(chǎn)標(biāo)識(shí)在OP20沖制時(shí),因生產(chǎn)標(biāo)識(shí)在模具里面,更換生產(chǎn)標(biāo)識(shí)中的批次號(hào)比較麻煩,需要使用天車將模具從模具存放區(qū)運(yùn)送到模具維修區(qū),并將模具上下模分開,占用模具維修場(chǎng)地,同時(shí)需要3個(gè)鉗工進(jìn)行協(xié)作,約用時(shí)25min,將生產(chǎn)標(biāo)識(shí)移到空工位后,只需1個(gè)鉗工在空工位存放區(qū)進(jìn)行更換,不占用天車和維修場(chǎng)地,同時(shí)僅需5min。機(jī)蓋外板每月生產(chǎn)7批次,每月可節(jié)約8.2工時(shí),全年可節(jié)約98工時(shí)。
 
結(jié)束語(yǔ)
目前將ID mark移到空工位上的方案,經(jīng)過長(zhǎng)時(shí)間、多批次、大產(chǎn)量的驗(yàn)證,該方案穩(wěn)定可靠,改善效果明顯,經(jīng)濟(jì)效益突出,完全達(dá)到了設(shè)計(jì)預(yù)期。在可查閱到的資料及信息中,未曾有將生產(chǎn)標(biāo)識(shí)安裝到空工位上,且實(shí)現(xiàn)序列化生產(chǎn)的先例,本方案是在結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際的情況下,首次創(chuàng)造性的將ID mark移到空工位上,以X156機(jī)蓋外板為例,給生產(chǎn)中類似問題提供了很好的解決思路和方法。
—— 來(lái)源:《鍛造與沖壓》 2019年第2期