DURR機(jī)器人色漆高壓放電針霧漆問題分析與解決
DURR機(jī)器人色漆高壓放電針霧漆問題分析與解決
谷亮 陳強(qiáng) 崔旭冉 趙磊 宋崇
(長城汽車股份有限公司技術(shù)中心,河北省汽車工程技術(shù)研究中心,保定071000)
摘要:隨著汽車涂裝工業(yè)的蓬勃發(fā)展,噴涂機(jī)器人在涂裝車間的應(yīng)用越來越廣泛,某公司首次引入DURR噴涂機(jī)器人,其機(jī)器人外加電噴涂技術(shù)的應(yīng)用提升了我公司在機(jī)器人噴涂方面的技術(shù)積累,但在應(yīng)用新技術(shù)的同時,伴隨著新問題的產(chǎn)生,某公司色漆外板應(yīng)用了外加高壓靜電噴涂的技術(shù),本文針對其放電針霧漆問題進(jìn)行了問題真因排查及問題解決對策過程的闡述,并對問題發(fā)生的原因進(jìn)行了詳細(xì)的描述。
關(guān)鍵詞:機(jī)器人;放電針;霧漆
0 引言
汽車涂裝行業(yè)逐步的提高了噴涂工位的自動化程度,機(jī)器人的應(yīng)用已經(jīng)能實(shí)現(xiàn)完全取代人工噴涂作業(yè),為了達(dá)到提升產(chǎn)能的目的,某公司涂裝車間首次應(yīng)用了DURR噴涂機(jī)器人以及免中涂工藝。由于DURR機(jī)器人為首次應(yīng)用,現(xiàn)場人員技能培養(yǎng)不到位,知識儲備不足,造成了現(xiàn)場生產(chǎn)時問題頻繁發(fā)生。其中由于現(xiàn)場操作人員維護(hù)保養(yǎng)不到位造成的問題,給公司造成了巨大的損失。本文針對現(xiàn)場典型問題的發(fā)生、分析真因、解決對策及后期維護(hù)保養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)的制定進(jìn)行了詳細(xì)的闡述。
1 問題背景
某公司色漆外板設(shè)置4臺機(jī)器人,其中色漆外板機(jī)器人R11、R21機(jī)器人霧漆嚴(yán)重,R12、R22機(jī)器人無霧漆情況,平均每20臺車需對霧化器放電針進(jìn)行擦拭且生產(chǎn)過程中霧漆問題頻繁發(fā)生,每次擦拭需停線約6min,否則霧化器放電針上積聚的漆滴會滴落至車身,造成不可修復(fù)的漆膜品質(zhì)問題,車身返工修復(fù)時需進(jìn)行整車打磨作業(yè),平均耗時約1.5H/輛。此問題帶來的的成本、工時浪費(fèi)給公司造成了巨大的損失。
2 真因排查
某公司涂裝車間色漆采用水性涂料,故色漆外板噴涂機(jī)器人采用外加高壓靜電噴涂的形式,機(jī)器人手臂內(nèi)置高壓發(fā)生器與高壓控制器,霧化器上配置靜電噴涂旋杯和放電針,其中放電針為負(fù)極,被涂白車身為正極,兩極之間形成強(qiáng)力的磁場,使高速旋杯霧化的漆霧按照一定的軌跡噴涂到白車身上。
根據(jù)機(jī)器人高壓靜電噴涂原理可得出結(jié)論,可能導(dǎo)致霧漆問題的因素如表1所示:
表1 機(jī)器人霧漆因素
序號 |
問題因素 |
現(xiàn)場驗(yàn)證 |
結(jié)論 |
1 |
當(dāng)放電針表面有異物殘留時,會導(dǎo)致電場不完整,可能造成漆霧外溢的情況,外溢的漆霧經(jīng)過長時間積聚在放電針表面形成漆滴,機(jī)器人在噴涂過程中漆滴可能掉落至車身上導(dǎo)致出現(xiàn)霧漆的問題發(fā)生。 |
色漆外板工位進(jìn)車前安排人員對機(jī)器人放電針進(jìn)行檢查,排查時發(fā)現(xiàn)放電針上殘留溶劑、漆渣、線毛等異物。 |
放電針表面異物殘留是造成霧漆問題的原因之一。 |
2 |
機(jī)器人放電針凡士林缺失影響放電針的絕緣性,因?yàn)榉烹娽樑c高壓靜電環(huán)是螺紋連接,當(dāng)凡士林缺失時會導(dǎo)致靜電泄露,造成高壓靜電場紊亂,可能會造成霧漆問題。 |
現(xiàn)場拆卸放電針進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)凡士林干涸變質(zhì),接頭附近凡士林有被電擊燒黑的現(xiàn)象。 |
凡士林缺失為造成霧漆問題發(fā)生的原因之一。 |
3 |
機(jī)器人高壓系統(tǒng)異常,實(shí)際高壓值超出設(shè)定范圍,可能造成電場不穩(wěn)定,導(dǎo)致霧漆的問題發(fā)生。 |
現(xiàn)場對機(jī)器人高壓系統(tǒng)進(jìn)行檢查,檢查結(jié)果為實(shí)際值與設(shè)定值的偏差值小于等于2%的設(shè)定值,滿足機(jī)器人工藝要求,排除機(jī)器人高壓系統(tǒng)異常是造成霧漆問題的原因。 |
機(jī)器人高壓異常不是造成霧漆問題的原因 |
4 |
車身接地電阻過大時,車身導(dǎo)電不良,上漆率較低,可能導(dǎo)致霧漆的問題發(fā)生。
|
現(xiàn)場對車身接地電阻進(jìn)行測量,實(shí)際測量結(jié)果車身接地電阻為0.01Ω,滿足機(jī)器人車身接地電阻要求,排除車身接地電阻過大是造成霧漆問題的原因。 |
車身接地電阻過大不是造成霧漆問題的原因 |
5 |
現(xiàn)場采用免中途工藝,色漆機(jī)器人噴涂參數(shù)設(shè)置吐出量過大、成型空氣過大,造成漆霧噴到車身上時,部分漆經(jīng)車身反彈,可能導(dǎo)致霧漆的問題發(fā)生。
|
問題發(fā)生后,利用資源對比其他涂裝系統(tǒng)DURR機(jī)器人應(yīng)用情況,其中H涂裝車間現(xiàn)已量產(chǎn)且無霧漆現(xiàn)象發(fā)生,其工藝、材料、節(jié)拍、設(shè)備形式及工位布置均與我司涂裝車間一致,對比機(jī)器人參數(shù)設(shè)置情況發(fā)現(xiàn)我司DURR機(jī)器人BC1站油漆吐出量較H涂裝車間高出200cc/min,成型空氣量較H涂裝車間高出100ml/min。
|
機(jī)器人參數(shù)設(shè)置是造成霧漆問題的原因之一。 |
6 |
噴漆室風(fēng)速風(fēng)向異常,送排風(fēng)無法壓住漆霧,漆霧噴到車身后反彈導(dǎo)致霧漆問題的發(fā)生。
|
問題發(fā)生后,現(xiàn)場人員及時測量了噴漆室風(fēng)速,實(shí)際噴漆室風(fēng)速0.3m/s,工藝要求機(jī)器人噴涂段風(fēng)速為0.35m/s,影響了噴漆室風(fēng)平衡。 |
噴漆室風(fēng)速風(fēng)向異常是造成霧漆問題的原因之一。 |
3 原因分析
某公司現(xiàn)場每天生產(chǎn)量為300/8h,經(jīng)過連續(xù)6天對R11、R21機(jī)器人霧漆情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì),共發(fā)生霧漆情況25次,平均每天4.2次。通過對25次霧漆情況進(jìn)行觀察分析、問題真因排查得出結(jié)論,造成霧漆問題的主要原因?yàn)?/span>:放電針表面有異物、機(jī)器人參數(shù)設(shè)置異常、噴漆室風(fēng)平衡異常、放電針凡士林缺失。
3.1放電針表面有異物
通過觀察發(fā)現(xiàn),放電針表面主要異物為溶劑、線毛、漆渣等物質(zhì),異物產(chǎn)生的主要原因?yàn)榉烹娽槻潦貌桓蓛?,正常生產(chǎn)過程中,每過40臺車需對霧化器進(jìn)行擦拭,同時對放電針進(jìn)行擦拭,擦拭放電針采用溶劑沾濕的擦拭紙,擦拭完成后放電針表面可能有溶劑殘留,且擦拭完成后操作人員未對放電針進(jìn)行檢查,且操作人員未按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,使用的擦拭巾不干凈造成放電針表面有溶劑、線毛、漆渣等異物的殘留。此原因?yàn)樵斐蓹C(jī)器人霧漆問題的主要因素。
3.2機(jī)器人參數(shù)設(shè)置異常
在設(shè)備調(diào)試過程中,設(shè)置機(jī)器人R11/21噴涂車身側(cè)面,機(jī)器人R12/22噴涂車身頂面及后背門,機(jī)器人節(jié)拍為60s,其中R11/21實(shí)際噴涂時間短,存在28s等待時間,為了保證膜厚,R11/21參數(shù)設(shè)置吐出量過大、成型空氣過大,問題發(fā)生后,通過實(shí)際測量發(fā)現(xiàn)R11/21噴涂時間較R12/22少7s,機(jī)器人噴涂任務(wù)分配不均,導(dǎo)致機(jī)器人參數(shù)設(shè)置異常。
3.3噴漆室風(fēng)平衡異常
現(xiàn)場測量噴漆室風(fēng)速異常,現(xiàn)場排查BC1站噴漆室格柵發(fā)現(xiàn),機(jī)器人噴涂位置底部格柵被漆霧堵死,通過對比其它涂裝車間格柵使用情況,發(fā)現(xiàn)我司噴漆室格柵孔眼尺寸太小,現(xiàn)場過車達(dá)到一定數(shù)量后格柵孔就會被漆霧堵死,且格柵清理困難。
3.4放電針凡士林缺失
通過觀察現(xiàn)場人員霧化器保養(yǎng)發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場保養(yǎng)人員無保養(yǎng)經(jīng)驗(yàn),對具體的放電針保養(yǎng)規(guī)范不清楚,保養(yǎng)時凡士林的涂抹量以及涂抹位置把握不準(zhǔn),經(jīng)常造成放電針關(guān)鍵位置凡士林缺失,因此造成放電針的絕緣性差問題。而且現(xiàn)場生產(chǎn)任務(wù)量大,有時保養(yǎng)人員無法按照計(jì)劃定期保養(yǎng)放電針,長時間過后凡士林會干涸變質(zhì)造成放電針漏電。
4 解決對策及效果確認(rèn)
4.1解決對策
放電針擦拭由采用溶劑沾濕的擦拭巾擦拭改為采用酒精沾濕的擦拭巾擦拭,擦拭完成后再用干的擦拭巾擦拭,且擦拭巾根據(jù)使用頻次定期跟換,每站設(shè)置專職的負(fù)責(zé)人對擦拭效果進(jìn)行點(diǎn)檢,放電針確認(rèn)擦拭完成后進(jìn)行效果確認(rèn)。
對站內(nèi)四臺機(jī)器人噴涂部位進(jìn)行重新分配,保證各臺機(jī)器人作業(yè)時間均勻,噴涂速度由450mm/s降低至350mm/s,機(jī)器人R11/21實(shí)際噴涂時間增加了15s,油漆吐出量控制在450cc/min內(nèi),成型空氣在300ml/min內(nèi)。
針對漆霧嚴(yán)重位置的格柵堵塞情況更換100mm*100mm大孔格柵,且對格柵堵塞情況進(jìn)行定期點(diǎn)檢,根據(jù)生產(chǎn)情況合理安排格柵清洗。
針對現(xiàn)場放電針定期進(jìn)行檢查保養(yǎng),杜爾廠家人員對放電針保養(yǎng)進(jìn)行現(xiàn)場培訓(xùn),制定操作規(guī)范。
4.2效果確認(rèn)
放電針擦拭由采用溶劑沾濕的擦拭巾擦拭改為采用酒精沾濕的擦拭巾擦拭且增加了干擦拭巾擦拭的步驟后,對霧化器擦拭效果進(jìn)行檢查,未發(fā)現(xiàn)放電針表面有液體殘留。增加了定期更換擦拭巾、擦拭完成后檢查確認(rèn)的步驟后,對放電針擦拭效果進(jìn)行確認(rèn)未發(fā)現(xiàn)線毛、漆渣等異物殘留。
通過對現(xiàn)場機(jī)器人仿形的優(yōu)化以及參數(shù)的重新制定,在調(diào)試過程中目視漆霧反彈現(xiàn)象明顯減小。
更換大孔格柵以及使用一用一備兩套格柵用于定期清理格柵再也沒有發(fā)生格柵堵死的現(xiàn)象。
根據(jù)杜爾建議對放電針例行保養(yǎng),定期維護(hù)后已無放電針凡士林缺失、變質(zhì)現(xiàn)象。
通過生產(chǎn)過程驗(yàn)證,試驗(yàn)對機(jī)器人40臺車不擦拭,跟蹤機(jī)器人霧漆情況,檢查結(jié)果為無霧漆問題發(fā)生。
5 結(jié)語
隨著汽車涂裝行業(yè)的飛速發(fā)展,機(jī)器人的應(yīng)用越來越廣泛,極大的解放了勞動力,但對設(shè)備來說無疑是一個巨大的挑戰(zhàn),設(shè)備的可靠性直接影響著涂裝車間的產(chǎn)能。為了提高設(shè)備的可靠性,不僅需要設(shè)備廠家對設(shè)備自身的完善優(yōu)化,也需要使用方良好的維護(hù)保養(yǎng)。對于我司來說,DURR機(jī)器人為首次應(yīng)用,現(xiàn)場操作人員對設(shè)備了解嚴(yán)重不足,問題發(fā)生時需要廠家支援解決,且解決問題時間較長,所以為了保證產(chǎn)能,不光要加強(qiáng)對新設(shè)備的學(xué)習(xí),積累知識在設(shè)備發(fā)生故障時及時解決,更重要的是在日常使用過程中加強(qiáng)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng),盡可能降低設(shè)備的故障率。
(詳見《現(xiàn)代涂料與涂裝》2018-8期)
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