基于魚刺圖的副箱驅(qū)動齒輪尺寸符合性提升
零件的尺寸符合性是衡量零件加工過程穩(wěn)定性的重要指標,在生產(chǎn)過程中,會有很多因素影響零件的尺寸符合性,如何使零件符合工藝文件要求,以及如何減少各種因素對加工穩(wěn)定性的影響,就成為加工過程中必須要考慮的問題。我公司生產(chǎn)的加長型副箱驅(qū)動齒輪,熱后車工序軸向尺寸眾多,頻繁發(fā)生尺寸超差現(xiàn)象,嚴重影響了尺寸的穩(wěn)定性,造成了生產(chǎn)的延誤,提高了加工成本。為了找出問題的原因,本文引入了魚刺圖進行分析,最終找出了影響加長型驅(qū)動齒輪軸向尺寸穩(wěn)定性的原因,并且提出了相應(yīng)的解決策略。
加長型副箱驅(qū)動齒輪的加工現(xiàn)狀
加長型副箱驅(qū)動齒輪在熱后車削過程中,尺寸不穩(wěn)定,嚴重影響了現(xiàn)場生產(chǎn)。圖1所為示為熱后車的工藝簡圖。在加工過程中存在以下問題:
1.軸向尺寸穩(wěn)定性差
加工過程中以內(nèi)花鍵端面作為定位面,在加工過程中尺寸27.3(+0.03,-0.046)、21(+0.03,-0.08)、53.98±0.06和33.6±0.06這4個軸向尺寸頻繁超差。為了滿足尺寸,工人需不斷調(diào)整刀補,造成停工多,影響生產(chǎn)效率。
2. 錐面黑皮現(xiàn)象
車錐面時,在達到工藝要求尺寸時,表面留有黑皮,影響表面質(zhì)量。
運用魚刺圖分析
針對上述問題,我們利用魚刺圖來尋找問題的原因。
1. 魚刺圖簡介
產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)過程中許多因素共同作用的結(jié)果,這些因素包括人、機、料、法和環(huán)。由于這5個因素的每一個方面都包含了許多具體的因素,這些因素又是其他因素互相作用的結(jié)果,因此在生產(chǎn)過程中分析影響產(chǎn)品質(zhì)量的原因時,要把對影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素條理化,把可能引起某一事件的直接和間接因素按不同層次進行排列,形成既有脊骨又有骨刺的魚刺圖,進而采取相應(yīng)的措施來控制產(chǎn)品質(zhì)量。
2. 零件的加工過程分析
此零件的加工過程為:熱前精車I端面給熱后車留0.15的車削余量,熱后通過車I端面,首先保證尺寸27.3(+0.03,-0.046),在27.3進公差的情況下,調(diào)整刀補,同時保證尺寸21(+0.03,-0.08)、53.98±0.06和33.6±0.06,這就需要工人每個零件都要檢驗測量,并且要不斷調(diào)整刀補,這在現(xiàn)場加工中是不現(xiàn)實的。通過以上加工過程的分析,我們畫出如圖2所示的魚刺圖,對其中的原因進行分析查找。
圖1 熱后車工序簡圖
圖2 魚刺圖
針對各項原因進行分析
針對以上魚刺圖的分析,造成批量尺寸穩(wěn)定性差的原因可能存在于料、法和測三個方面。為找出問題的真實原因,我們從同一批次毛坯中隨機選取了30件零件進行編號,組成一個小批量進行實驗跟蹤,前提條件在熱前精車工序?qū)ι婕暗降某叽邕M行全檢,保證滿足公差要求,
1. 料的因素
在小批量驗證中,考慮到零件的熱處理變形有可能會導致零件的軸向尺寸變動,因此我們對零件進行了熱變形試驗,每一個編號零件記錄下熱前尺寸,熱處理完畢后,記錄下相應(yīng)的熱后尺寸,得出變形量,如表1所示。
(1)由以上變形試驗結(jié)果分別分析尺寸變形對加工不穩(wěn)定的影響。工藝熱前留的端面余量是0.15,如果工人調(diào)整好刀補,使得車削量是0.15,正好保證卡簧槽尺寸達到中差27.29,如表1第3組數(shù)據(jù)所示,此時54.14經(jīng)車完后尺寸是54.14-0.15=53.99進入公差合適,33.56經(jīng)車削后尺寸是33.46+0.15=33.61進入公差合適;工人調(diào)試好首件后,程序以此調(diào)整好的刀補加工,我們來分析不合格的零件,27.3最終產(chǎn)品圖尺寸公差是(+0.03,-0.046),那么小于27.104或者大于27.18的零件都不合格。尺寸的分布情況如圖3所示,零件超差率為43%。同理,其他幾個軸向尺寸也都有類似的超差問題存在。
(2)從表4還可以看出,錐面熱后會產(chǎn)生一定的縮量,縮量最大有0.04,根據(jù)經(jīng)驗,工藝上錐面留量一般在0.15左右。經(jīng)過熱處理變形,車削余量在0.11左右,余量過小,不能完全去除表面殘留的黑皮,影響了表面質(zhì)量。
圖3 數(shù)據(jù)分析
圖4 熱變形試驗數(shù)據(jù)
2. 法的因素
工藝編制不符合尺寸鏈規(guī)則:在熱后車工序中,由于定位面在內(nèi)花鍵的端面,只有21(+0.03,-0.08)是直接保證的,其他的3個尺寸是間接保證的,如53.98±0.06這個尺寸是由33±0.02以及21(+0.03,-0.08)這兩個尺寸間接保證,根據(jù)尺寸鏈規(guī)則:閉環(huán)尺寸鏈公差等于各個開環(huán)尺寸鏈公差之和,即 0.04+0.11>0.12,因此53.98這個尺寸有超差的可能性。同理,其他幾個尺寸也要同時保證,顯然難以達到。
3.測的因素
熱后及熱前檢測卡簧槽安裝距使用的檢具塞板(見圖5),由于卡簧槽的定位面比較小,又由于用平面塞板檢測圓柱體,接觸面積小,導致卡板不易放平。引起測量誤差,經(jīng)現(xiàn)場工人及檢驗人員反饋,此塞板嚴重影響了尺寸測量的精確性。
圖5 檢具塞板
圖6 工藝調(diào)整
圖7 專用檢具
方案論證并固化工藝
根據(jù)上述試驗結(jié)果及分析,工藝初步采取以下措施,如圖6所示。
1. 由表1可以看出,這3個尺寸的變形量都是往車量增加的方向變形,因此,工藝熱前給熱后的留量都改為0.1,同時,給卡簧槽的右端面及33.6尺寸的右端面各留0.1的余量,在熱后車這道工序時,基準在內(nèi)花鍵的端面,直接保證的尺寸21(+0.03,-0.08)壓縮公差變成20.98±0.03,53.98±0.06由熱前尺寸33±0.02與20.98±0.03間接保證,根據(jù)尺寸鏈原則,完全可以滿足;另外通過車槽右端面保證尺寸27.3,車右端面保證尺寸33.6;由于熱后錐面尺寸會縮小0.03左右,因此為了保證熱后0.15的車量,熱前給熱后留0.18的余量。
2. 改進檢測卡簧槽的熱前及熱后塞板,采用一種用于檢測圓柱面軸向尺寸的專用檢具,如圖7所示。此檢具能夠與定位端面緊密貼合,測量準確,而且設(shè)計成半圓型,能夠?qū)崿F(xiàn)零件在機床上的在線檢測,增強了檢具的可靠性和通用性。
按更改后的工藝設(shè)計臨時工藝,并進行工藝驗證:隨機選取30件零件,按照下發(fā)的臨時工藝進行加工,熱后車完進行檢驗,工人調(diào)試好首件后,對30件零件進行連續(xù)加工,全程未進行刀具補償,對每件零件進行檢驗。結(jié)果顯示,所有的尺寸均符合公差要求,而且尺寸分布非常均勻,如圖8所示(其中縱坐標為尺寸的公差范圍值),說明過程加工能力非常穩(wěn)定。
經(jīng)過驗證后,目前已對所有此類型的零件工藝進行整改并持續(xù)進行跟蹤,目前為止,加工比較穩(wěn)定,無異常發(fā)生。
圖8 隨機選取30件零件,尺寸符合公差要求
結(jié)語
針對副箱驅(qū)動齒輪加工過程中尺寸不穩(wěn)定的現(xiàn)象,我們進行了跟蹤,并利用魚刺圖對此進行了分解,根據(jù)零件的現(xiàn)場加工試驗,分別從零件熱處理變形、工藝編制和檢具等方面給出了原因分析,并針對這些原因給出了相應(yīng)的解決方案。結(jié)果顯示,更改后的方案能夠完全滿足零件加工,提高了加工的精確性和穩(wěn)定性。于是,我們對所有的類似產(chǎn)品的工藝進行了更改,從根本上解決了車間現(xiàn)場加工不穩(wěn)定的現(xiàn)象,提高了加工的效率,保證了生產(chǎn)的正常進行。
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