基于Q-DAS分析的高精度曲軸磨床質(zhì)量控制

2018-07-02 12:54:09·  來源:AI制造
 
在曲軸軸頸外圓的磨削加工中,我公司采用的是德國勇克的CBN高速磨床。該磨床具有如下特點:采用跟隨擺動式(切點跟蹤)磨削連桿頸技術(shù);通過兩個砂輪架進給軸與工件回轉(zhuǎn)軸及在線檢測進行數(shù)控聯(lián)動的全閉環(huán)控制;實現(xiàn)了曲軸兩個不同相位的連桿頸的同時磨削;實現(xiàn)了曲軸一次裝夾完成對連桿頸、主軸頸的精密加工。
在曲軸軸頸外圓的磨削加工中,我公司采用的是德國勇克的CBN高速磨床。該磨床具有如下特點:采用跟隨擺動式(切點跟蹤)磨削連桿頸技術(shù);通過兩個砂輪架進給軸與工件回轉(zhuǎn)軸及在線檢測進行數(shù)控聯(lián)動的全閉環(huán)控制;實現(xiàn)了曲軸兩個不同相位的連桿頸的同時磨削;實現(xiàn)了曲軸一次裝夾完成對連桿頸、主軸頸的精密加工。

在實際生產(chǎn)中,我們采用如下措施對勇克CBN高速磨床磨削曲軸進行質(zhì)量監(jiān)控:通過Q-DAS統(tǒng)計50件/次的線旁檢具;50件/次的三坐標檢測;下線MARPOSS測量儀100%全尺寸測量,數(shù)據(jù)生成Q-DAS描點圖進行跟蹤。

曲軸磨削加工質(zhì)量變異分析

1.測量值穩(wěn)定,機床修正值與實際相反
下圖為一個班次的生產(chǎn)數(shù)據(jù),轉(zhuǎn)折點為員工干預調(diào)整。問題是:測量值穩(wěn)定,但是機床修正值與實際相反,越補越差。排除機械類中心支架或者測頭的問題,判斷可能為電氣方面出現(xiàn)故障,導致設(shè)備獲得假信號。最大的可能就是測頭及連接單元進水,導致機床信號失真的可能性比較大。為此,可檢查測頭是否進水,用替換法更換測頭與接線盒之間的傳感器線和接頭,判斷是否失效。

檢查發(fā)現(xiàn),故障失效原因是磨削液水汽導致接頭產(chǎn)生電容效應,水汽作為容性媒介導致電壓信號記憶,從而導致尺寸異常。改進措施:將測頭連接模塊單元移出加工倉 ,減少水汽接觸。



一個班次的生產(chǎn)數(shù)據(jù)

2.測量值不準
通過線旁檢具測量工件尺寸和機床測量尺寸結(jié)果進行對比發(fā)現(xiàn),機床測量值有誤,進一步分析有確定原因可能來自以下兩個方面:

(1)主軸頸中值48.985mm,連桿頸中值39.985mm,直徑相差9mm。作用到半徑4.5mm基本為測頭的行程極限(測頭最大行程為5mm),可能測頭測量超程了,導致反饋不準。

(2)該測頭在正負極限處的線性度差,也會導致反饋值不準確。出現(xiàn)這種連續(xù)工件直徑偏大一段時間后又恢復正常,問題多數(shù)情況為測頭波紋管斷裂(見下圖)或者波紋管測量完一個行程后彈性恢復有卡滯。停機檢查測頭,用手壓或拉測頭頂部檢查是否有卡滯現(xiàn)象,檢查波紋管是否正常,可發(fā)現(xiàn)問題產(chǎn)生原因。

經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),問題的原因是測頭連接波紋管斷裂。于是更換波紋管、量化調(diào)整標準,調(diào)整V型塊間隙2mm(限位),即下圖中藍色箭頭標記處。



測頭波紋管發(fā)生斷裂

3.連桿頸波動,連桿頸尺寸存在突變,主軸頸尺寸正常
該問題原因一般為隨動架隨動軌跡存在機械干涉,如常見的與噴嘴或工件的側(cè)臂存在干涉時的質(zhì)量表現(xiàn)(見下圖)。



主軸頸尺寸正常

分析確定,問題的根本原因就是測頭隨動架運動過程中有干涉。隨即對連桿頸測頭隨動架進行最高限位的調(diào)整(見下圖),問題得到解決。



對連桿頸測頭隨動架進行最高限位的調(diào)整

4.主軸頸加工不穩(wěn)定,尺寸波動大
該問題通常為測量主軸頸時測頭隨動架隨動軌跡存在機械干涉導致(隨動路徑與加工連桿頸不一樣,行程相對短,調(diào)整的限位機構(gòu)也不同),如常見的與噴嘴或工件的側(cè)臂存在干涉時的質(zhì)量表現(xiàn)。分析確定,測頭隨動架運動過程中有干涉,對測頭隨動架進行限位的調(diào)整隨即得到解決(見下圖)。



對測頭隨動架進行限位的調(diào)整隨

5.所有軸頸尺寸波動大
通過Q-DAS 50件過程能力數(shù)據(jù)分析,有兩臺機床的A5/A4直徑表現(xiàn)出正弦波動(14um左右),如下圖所示,對比另外兩臺機床發(fā)現(xiàn)有兩個變化點:兩臺機床切屑液溫度波動比另外兩臺溫度波動大4.5℃;尺寸存在正弦波動,以經(jīng)驗分析受主軸頭架跳動影響較大,經(jīng)過千分表測量發(fā)現(xiàn)與頭架主軸產(chǎn)生周期性正弦波動一致。

根本原因:頭架主軸球籠軸承內(nèi)軸表面磨損嚴重;磨削液水溫波動大,根據(jù)溫度補償公式算出會造成約2um的波動。解決辦法:更換頂尖球籠軸承,改進設(shè)備冷卻系統(tǒng),減少磨削液溫度波動。



A5/A4軸頸尺寸波動

6.芯軸跳動超差
通過Q-DAS 50件過程能力數(shù)據(jù)的分析,發(fā)現(xiàn)芯軸跳動超差為四臺磨床中的一臺。通過對機床主夾機構(gòu)帶MASTER測量發(fā)現(xiàn)芯軸端跳動大,多次調(diào)整未果。進一步分析芯軸端卡爪是否有問題,通過對比其他臺磨床發(fā)現(xiàn)芯軸夾緊端一卡爪磨損量偏大。確定問題原因:芯軸端卡爪磨損過大,導致加工時候產(chǎn)生徑跳。

改進措施:對磨損區(qū)域進行輪廓測量,及區(qū)域模擬圓弧半徑,卡爪半徑相差5mm以上,導致定位不準。針對此問題,制定PM更換周期,計劃2年更換。

7.某軸頸圓度超差
軸頸圓度偏大為生產(chǎn)中的常見問題,一般檢查完機床中心支架抬起度推出度(見下圖),確認主夾部分無問題后進行圓度補償。

造成此問題的原因很多,可通過Q-DAS跟蹤各軸頸圓度情況,及時人工干預調(diào)整。改進措施:進行圓度補償,單獨編寫三坐標圓度測量程序,可節(jié)省2/3(約10min)的測量時間。



中心支架抬起度推出度檢查

結(jié)語
曲軸磨削為曲軸生產(chǎn)過程中的重要加工工藝,磨床的穩(wěn)定性決定了最終下線產(chǎn)品的質(zhì)量合格率。磨床的高精度和機械結(jié)構(gòu)復雜性,溫度、測頭機械位置、電氣信號、壓力和中心支架的抬起度推出度等中的某一個因素(大部分時候為多個因素共同發(fā)生)的改變往往會引起大的質(zhì)量波動,需要花大量時間去查找原因解決問題,成為曲軸生產(chǎn)線的加工瓶頸。本文囊括了曲軸磨床大部分質(zhì)量超差情況,希望對大家曲軸磨床加工質(zhì)量改進有所幫助。