簡(jiǎn)單分析整流器輸出電壓波動(dòng)導(dǎo)致電泳針孔缺陷
2018-01-23 16:56:53· 作者:魏由洋 陳俊煒 周杰 袁超 沈偉清 蔣小月 王澤來(lái)
陰極電泳廣泛應(yīng)用于汽車涂裝, 在汽車陰極電泳過(guò)程中,電泳針孔是常見(jiàn)缺陷。電泳針孔(或稱“局部擊穿”)是由于局部電流過(guò)高,在陰極(車身)產(chǎn)生較正常狀態(tài)更多的氣泡,氣泡附著于基材表面,導(dǎo)致電泳漆無(wú)法正常生長(zhǎng),形成針孔缺陷。
陰極電泳廣泛應(yīng)用于汽車涂裝, 在汽車陰極電泳過(guò)程中,電泳針孔是常見(jiàn)缺陷。電泳針孔(或稱“局部擊穿”)是由于局部電流過(guò)高,在陰極(車身)產(chǎn)生較正常狀態(tài)更多的氣泡,氣泡附著于基材表面,導(dǎo)致電泳漆無(wú)法正常生長(zhǎng),形成針孔缺陷。
電泳針孔是從板材開(kāi)始產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷,在針孔缺陷位置,無(wú)電泳漆覆蓋,使電泳漆屏蔽的物理功能大大削弱,對(duì)電泳漆防腐功能形成明顯影響中國(guó)牛涂網(wǎng)ntw360.com。在日常汽車電泳過(guò)程,最常見(jiàn)的針孔缺陷來(lái)源于局部電壓過(guò)高,本文介紹整流器輸出電壓波動(dòng)導(dǎo)致的電泳針孔案例。
1.陰極電泳及整流器
陰極電泳涂裝是指將車身作為陰極,浸漬在裝滿用去離子水稀釋過(guò)的、低濃度的電泳涂料(水溶性)槽中,在槽中另設(shè)與其對(duì)應(yīng)的陽(yáng)極,在兩極間通以一定時(shí)間的直流電,從而在被涂物上析出一定厚度的均一、不溶于水的涂膜。
其原理如圖1所示,整流器提供直流電。陽(yáng)極及陰極分別發(fā)生以下反應(yīng):
陽(yáng)極反應(yīng):2H2O =4H+ + O2 + 4e-
陰極反應(yīng):2H2O + 2e-= H2 + 2OH-

1 汽車陰極電泳原理圖
汽車電泳涂裝用涂料采用酰胺類(R-N)物質(zhì),R-N在酸性體系下溶解,在堿性體系下析出,在陰極(汽車車身)創(chuàng)造的堿洗條件下,經(jīng)過(guò)電解、電泳、電沉積、電滲的過(guò)程,形成電泳漆膜。經(jīng)過(guò)烘烤后,形成具有防腐功能,且與面漆有良好結(jié)合力的電泳涂層。
在汽車陰極電泳工藝中,需要采用整流器提供直流電。整流器的作用是將三相交流電源轉(zhuǎn)換為直流電,一般為三相橋式全控整流結(jié)構(gòu),規(guī)格為0-500V,1000A。為達(dá)到輸出穩(wěn)定直流電的功能,整流器需要具有整流、濾波、穩(wěn)壓的功能。
依據(jù)需要的產(chǎn)能可以對(duì)整個(gè)電泳槽進(jìn)行分段供電。一般在陰極電泳中,分為四段電壓,如圖2所示。采用陽(yáng)極管或陽(yáng)極板作為陽(yáng)極,汽車車身作為陰極。

圖2 整流器結(jié)構(gòu)示意圖(汽車陰極電泳涂裝)
2.整流器輸出電壓波動(dòng)導(dǎo)致電泳針孔案例
當(dāng)局部電流密度過(guò)高時(shí),產(chǎn)生較正常涂裝時(shí)更多的氣泡,從而產(chǎn)生局部擊穿,即針孔缺陷。電壓過(guò)高、槽溫過(guò)高、電導(dǎo)率過(guò)高、溶劑含量太高等因素均會(huì)造成局部電流密度過(guò)高。本文介紹整流器輸出電壓波動(dòng)導(dǎo)致的電泳針孔案例。
2.1電泳針孔缺陷特征及分析

圖3 缺陷形式(目視形態(tài)及20倍顯微鏡下形態(tài))
某涂裝生產(chǎn)線電泳車身出現(xiàn)批量顆粒狀缺陷,缺陷具有以下特點(diǎn):
(1)多種車型同時(shí)出現(xiàn);
(2)目視為顆粒狀黑點(diǎn),顯微鏡下觀察為中空狀,見(jiàn)圖3;
(3)從前葉子到后蓋,缺陷密度逐漸增加,側(cè)面缺陷較平面嚴(yán)重;
(4)電泳膜厚正常;
(5)開(kāi)班首批車。
通過(guò)對(duì)以上缺陷特征進(jìn)行分析,生產(chǎn)線生產(chǎn)的三種車型皆出現(xiàn)相同問(wèn)題,基本排除車身板材導(dǎo)致缺陷的可能性。缺陷的目視形態(tài)為顆粒狀的黑點(diǎn),與一般常見(jiàn)的孔狀針孔有明顯差異;但在顯微鏡觀察,發(fā)現(xiàn)缺陷為中空狀。
依據(jù)針孔的原理判斷此缺陷為針孔缺陷。由于出現(xiàn)位置為車輛后部較嚴(yán)重,且側(cè)面較嚴(yán)重,故懷疑為第三段、第四段電壓存在異常。另外由于電泳膜厚正常,且只是開(kāi)班首批車出現(xiàn)故障,故懷疑整流器在開(kāi)班期間出現(xiàn)電壓波動(dòng)的情況。
2.2整流器狀態(tài)跟蹤及故障診斷

圖4 整流器四段電壓有效值跟蹤
設(shè)備系統(tǒng)對(duì)整流器四段電壓的輸出有效電壓設(shè)置有跟蹤程序,可從程序中查看。在對(duì)問(wèn)題車輛的電壓程序進(jìn)行跟蹤發(fā)現(xiàn),產(chǎn)生針孔缺陷的車輛,在第三段電壓上電時(shí),存在電壓波動(dòng),如圖4所示。
通過(guò)多臺(tái)車輛的跟蹤,發(fā)現(xiàn)第三段電壓波動(dòng)的情況與問(wèn)題車輛相對(duì)應(yīng)。從已有的實(shí)際監(jiān)測(cè)結(jié)果來(lái)看,電壓波動(dòng)并不明顯(10V左右),理論上這么小范圍的電壓波動(dòng)是不足以產(chǎn)生針孔缺陷的。
然而實(shí)際上確實(shí)發(fā)生了針孔現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)我們的現(xiàn)場(chǎng)分析,認(rèn)為這是與電壓測(cè)量的原理有關(guān)。
整流器內(nèi)置的直流電壓檢測(cè)為等效電壓,即對(duì)輸入的模擬電壓和參考電壓分別進(jìn)行兩次積分,將輸入電壓的平均值變成與之成正比的時(shí)間間隔,然后利用時(shí)鐘脈沖和計(jì)數(shù)器測(cè)出次時(shí)間間隔,進(jìn)而得到相應(yīng)的測(cè)量結(jié)果。
由此可以看出,實(shí)際檢測(cè)結(jié)果僅僅是一個(gè)“等效值”,并不能反映實(shí)際的整流效果和電壓波動(dòng)情況。為驗(yàn)證我們的想法進(jìn)行了如下三個(gè)試驗(yàn)。
(1)電壓提升試驗(yàn)
在正常生產(chǎn)狀態(tài)下,將第三段、第四段電壓提升30V,未出現(xiàn)針孔問(wèn)題。說(shuō)明正常狀態(tài)下小范圍電壓升高不足以導(dǎo)致電泳針孔。
(2)首臺(tái)車車身實(shí)際電壓跟蹤
進(jìn)行首臺(tái)車的電壓-時(shí)間跟蹤的潛水艇試驗(yàn)。以車身后蓋位置為測(cè)量點(diǎn),得到如圖5所示結(jié)果。

圖5 首臺(tái)車(后蓋)電壓-時(shí)間曲線(針孔缺陷車輛)
第三段、第四段電壓設(shè)置值分別為300V、280V,正常狀態(tài)下,第三段、第四段車身(后蓋)實(shí)際電壓在220V、200V左右。生產(chǎn)線采用的電泳漆,鍍鋅板材的電泳擊穿電壓為260V左右。
如圖5所示曲線,從潛水艇跟蹤得到的電壓曲線,開(kāi)線首臺(tái)車,第三段電壓波動(dòng)在150V左右,第四段電壓波動(dòng)在250V左右。第三段電壓的峰值(320V)較正常電壓(220V)高出100V,第四段電壓峰值(380V)較正常電壓(200V)高出180V。第三段及第四段的瞬時(shí)電壓都已經(jīng)超過(guò)電泳漆的擊穿電壓(260V)。
通過(guò)潛水艇試驗(yàn)對(duì)車輛電泳過(guò)程電壓-時(shí)間曲線的跟蹤,明確了首臺(tái)車在電泳過(guò)程中,車身在第三段、第四段整流器上電過(guò)程中,車身實(shí)際電壓存在非常嚴(yán)重的波動(dòng)。
(3)整流器輸出電壓測(cè)試
采用fluke示波器對(duì)第三段整流器的輸出電壓進(jìn)行測(cè)試,如圖6所示,同樣發(fā)現(xiàn)存在100V左右的電壓波動(dòng),結(jié)合車輛在線電壓測(cè)試以及示波器測(cè)量整流器輸出電壓的結(jié)果,明確了第三段、第四段整流器的輸出電壓存在波動(dòng),即整流器的整流、濾波、穩(wěn)壓功能出現(xiàn)問(wèn)題。

圖6 第三段整流器輸出電壓fluke示波器測(cè)試
通過(guò)以上3個(gè)試驗(yàn)驗(yàn)證了我們的推測(cè),即:系統(tǒng)內(nèi)自帶的電壓檢測(cè)只是在假定整個(gè)整流系統(tǒng)完好,能夠完全實(shí)現(xiàn)整流效果時(shí)的一個(gè)等效電壓值,但對(duì)其本身的整流的結(jié)果并沒(méi)有檢測(cè)。
而整流器工作時(shí)電壓調(diào)整是根據(jù)自身的檢測(cè)電流來(lái)進(jìn)行電壓控制的,這就造成了整流器本身已經(jīng)失效或者效果不佳,而實(shí)際顯示中無(wú)故障并且能夠輸出設(shè)置電壓值的現(xiàn)象。
2.3 整流器故障排除
確定了整流器狀態(tài)異常后,分析可能出現(xiàn)故障的整流器元器件。整流器的結(jié)構(gòu)組成中,可能導(dǎo)致電壓輸出波動(dòng)的結(jié)構(gòu)包括晶閘管、電容,以及主板。通常整流器故障的原因?yàn)榫чl管損壞,但通過(guò)實(shí)際輸出波形來(lái)看,排除了單個(gè)金閘管的損壞的可能。
考慮到實(shí)際使用時(shí)間以及壽命,更換了所有晶閘管以及電容,更換后對(duì)波形改善無(wú)效果。

圖7 主板及點(diǎn)火變壓電路板結(jié)構(gòu)圖
于是將問(wèn)題元器件縮小到主板,進(jìn)一步分析主板結(jié)構(gòu),如圖7所示主板結(jié)構(gòu)圖,其結(jié)構(gòu)包括控制電路板、點(diǎn)火變壓電路板、調(diào)節(jié)電路板三個(gè)部分,對(duì)三個(gè)部分進(jìn)行逐個(gè)替換,確認(rèn)為點(diǎn)火變壓電路板(見(jiàn)圖7點(diǎn)火變壓電路板結(jié)構(gòu)圖)出現(xiàn)故障,對(duì)故障電路板進(jìn)行替換,批量針孔問(wèn)題消除。
故障電路板替換后,再次進(jìn)行首臺(tái)車的電壓-時(shí)間跟蹤的潛水艇試驗(yàn),如圖8所示,各段電壓無(wú)明顯波動(dòng)情況,電壓值正常。

圖8首臺(tái)車(后蓋)電壓-時(shí)間曲線(故障排除后)
3.總結(jié)
電泳針孔是常見(jiàn)的電泳過(guò)程缺陷,其發(fā)生常與電泳材料及工藝參數(shù)有關(guān)。本次案例中,整流器輸出電壓發(fā)生波動(dòng),但其電壓有效值并未升高,電壓的快速震蕩(頻次:次/6s;振幅:150V-250V)導(dǎo)致非典型針孔缺陷的出現(xiàn)。
此次缺陷通過(guò)電壓-時(shí)間跟蹤的潛水艇試驗(yàn)以及通過(guò)fluke示波器對(duì)整流器的輸出電壓進(jìn)行測(cè)試,確認(rèn)了整流器的電壓輸出波動(dòng);通過(guò)逐個(gè)替代法,確認(rèn)了整流器中的問(wèn)題元器件。
問(wèn)題的分析以及解決過(guò)程可作為電泳過(guò)程針孔問(wèn)題的一項(xiàng)參考方案。另外,整流器在使用過(guò)程中,點(diǎn)火變壓電路板故障導(dǎo)致輸出電壓快速震蕩的原因有待進(jìn)一步探究。
電泳針孔是從板材開(kāi)始產(chǎn)生的質(zhì)量缺陷,在針孔缺陷位置,無(wú)電泳漆覆蓋,使電泳漆屏蔽的物理功能大大削弱,對(duì)電泳漆防腐功能形成明顯影響中國(guó)牛涂網(wǎng)ntw360.com。在日常汽車電泳過(guò)程,最常見(jiàn)的針孔缺陷來(lái)源于局部電壓過(guò)高,本文介紹整流器輸出電壓波動(dòng)導(dǎo)致的電泳針孔案例。
1.陰極電泳及整流器
陰極電泳涂裝是指將車身作為陰極,浸漬在裝滿用去離子水稀釋過(guò)的、低濃度的電泳涂料(水溶性)槽中,在槽中另設(shè)與其對(duì)應(yīng)的陽(yáng)極,在兩極間通以一定時(shí)間的直流電,從而在被涂物上析出一定厚度的均一、不溶于水的涂膜。
其原理如圖1所示,整流器提供直流電。陽(yáng)極及陰極分別發(fā)生以下反應(yīng):
陽(yáng)極反應(yīng):2H2O =4H+ + O2 + 4e-
陰極反應(yīng):2H2O + 2e-= H2 + 2OH-

1 汽車陰極電泳原理圖
汽車電泳涂裝用涂料采用酰胺類(R-N)物質(zhì),R-N在酸性體系下溶解,在堿性體系下析出,在陰極(汽車車身)創(chuàng)造的堿洗條件下,經(jīng)過(guò)電解、電泳、電沉積、電滲的過(guò)程,形成電泳漆膜。經(jīng)過(guò)烘烤后,形成具有防腐功能,且與面漆有良好結(jié)合力的電泳涂層。
在汽車陰極電泳工藝中,需要采用整流器提供直流電。整流器的作用是將三相交流電源轉(zhuǎn)換為直流電,一般為三相橋式全控整流結(jié)構(gòu),規(guī)格為0-500V,1000A。為達(dá)到輸出穩(wěn)定直流電的功能,整流器需要具有整流、濾波、穩(wěn)壓的功能。
依據(jù)需要的產(chǎn)能可以對(duì)整個(gè)電泳槽進(jìn)行分段供電。一般在陰極電泳中,分為四段電壓,如圖2所示。采用陽(yáng)極管或陽(yáng)極板作為陽(yáng)極,汽車車身作為陰極。

圖2 整流器結(jié)構(gòu)示意圖(汽車陰極電泳涂裝)
2.整流器輸出電壓波動(dòng)導(dǎo)致電泳針孔案例
當(dāng)局部電流密度過(guò)高時(shí),產(chǎn)生較正常涂裝時(shí)更多的氣泡,從而產(chǎn)生局部擊穿,即針孔缺陷。電壓過(guò)高、槽溫過(guò)高、電導(dǎo)率過(guò)高、溶劑含量太高等因素均會(huì)造成局部電流密度過(guò)高。本文介紹整流器輸出電壓波動(dòng)導(dǎo)致的電泳針孔案例。
2.1電泳針孔缺陷特征及分析

圖3 缺陷形式(目視形態(tài)及20倍顯微鏡下形態(tài))
某涂裝生產(chǎn)線電泳車身出現(xiàn)批量顆粒狀缺陷,缺陷具有以下特點(diǎn):
(1)多種車型同時(shí)出現(xiàn);
(2)目視為顆粒狀黑點(diǎn),顯微鏡下觀察為中空狀,見(jiàn)圖3;
(3)從前葉子到后蓋,缺陷密度逐漸增加,側(cè)面缺陷較平面嚴(yán)重;
(4)電泳膜厚正常;
(5)開(kāi)班首批車。
通過(guò)對(duì)以上缺陷特征進(jìn)行分析,生產(chǎn)線生產(chǎn)的三種車型皆出現(xiàn)相同問(wèn)題,基本排除車身板材導(dǎo)致缺陷的可能性。缺陷的目視形態(tài)為顆粒狀的黑點(diǎn),與一般常見(jiàn)的孔狀針孔有明顯差異;但在顯微鏡觀察,發(fā)現(xiàn)缺陷為中空狀。
依據(jù)針孔的原理判斷此缺陷為針孔缺陷。由于出現(xiàn)位置為車輛后部較嚴(yán)重,且側(cè)面較嚴(yán)重,故懷疑為第三段、第四段電壓存在異常。另外由于電泳膜厚正常,且只是開(kāi)班首批車出現(xiàn)故障,故懷疑整流器在開(kāi)班期間出現(xiàn)電壓波動(dòng)的情況。
2.2整流器狀態(tài)跟蹤及故障診斷

圖4 整流器四段電壓有效值跟蹤
設(shè)備系統(tǒng)對(duì)整流器四段電壓的輸出有效電壓設(shè)置有跟蹤程序,可從程序中查看。在對(duì)問(wèn)題車輛的電壓程序進(jìn)行跟蹤發(fā)現(xiàn),產(chǎn)生針孔缺陷的車輛,在第三段電壓上電時(shí),存在電壓波動(dòng),如圖4所示。
通過(guò)多臺(tái)車輛的跟蹤,發(fā)現(xiàn)第三段電壓波動(dòng)的情況與問(wèn)題車輛相對(duì)應(yīng)。從已有的實(shí)際監(jiān)測(cè)結(jié)果來(lái)看,電壓波動(dòng)并不明顯(10V左右),理論上這么小范圍的電壓波動(dòng)是不足以產(chǎn)生針孔缺陷的。
然而實(shí)際上確實(shí)發(fā)生了針孔現(xiàn)象,經(jīng)過(guò)我們的現(xiàn)場(chǎng)分析,認(rèn)為這是與電壓測(cè)量的原理有關(guān)。
整流器內(nèi)置的直流電壓檢測(cè)為等效電壓,即對(duì)輸入的模擬電壓和參考電壓分別進(jìn)行兩次積分,將輸入電壓的平均值變成與之成正比的時(shí)間間隔,然后利用時(shí)鐘脈沖和計(jì)數(shù)器測(cè)出次時(shí)間間隔,進(jìn)而得到相應(yīng)的測(cè)量結(jié)果。
由此可以看出,實(shí)際檢測(cè)結(jié)果僅僅是一個(gè)“等效值”,并不能反映實(shí)際的整流效果和電壓波動(dòng)情況。為驗(yàn)證我們的想法進(jìn)行了如下三個(gè)試驗(yàn)。
(1)電壓提升試驗(yàn)
在正常生產(chǎn)狀態(tài)下,將第三段、第四段電壓提升30V,未出現(xiàn)針孔問(wèn)題。說(shuō)明正常狀態(tài)下小范圍電壓升高不足以導(dǎo)致電泳針孔。
(2)首臺(tái)車車身實(shí)際電壓跟蹤
進(jìn)行首臺(tái)車的電壓-時(shí)間跟蹤的潛水艇試驗(yàn)。以車身后蓋位置為測(cè)量點(diǎn),得到如圖5所示結(jié)果。

圖5 首臺(tái)車(后蓋)電壓-時(shí)間曲線(針孔缺陷車輛)
第三段、第四段電壓設(shè)置值分別為300V、280V,正常狀態(tài)下,第三段、第四段車身(后蓋)實(shí)際電壓在220V、200V左右。生產(chǎn)線采用的電泳漆,鍍鋅板材的電泳擊穿電壓為260V左右。
如圖5所示曲線,從潛水艇跟蹤得到的電壓曲線,開(kāi)線首臺(tái)車,第三段電壓波動(dòng)在150V左右,第四段電壓波動(dòng)在250V左右。第三段電壓的峰值(320V)較正常電壓(220V)高出100V,第四段電壓峰值(380V)較正常電壓(200V)高出180V。第三段及第四段的瞬時(shí)電壓都已經(jīng)超過(guò)電泳漆的擊穿電壓(260V)。
通過(guò)潛水艇試驗(yàn)對(duì)車輛電泳過(guò)程電壓-時(shí)間曲線的跟蹤,明確了首臺(tái)車在電泳過(guò)程中,車身在第三段、第四段整流器上電過(guò)程中,車身實(shí)際電壓存在非常嚴(yán)重的波動(dòng)。
(3)整流器輸出電壓測(cè)試
采用fluke示波器對(duì)第三段整流器的輸出電壓進(jìn)行測(cè)試,如圖6所示,同樣發(fā)現(xiàn)存在100V左右的電壓波動(dòng),結(jié)合車輛在線電壓測(cè)試以及示波器測(cè)量整流器輸出電壓的結(jié)果,明確了第三段、第四段整流器的輸出電壓存在波動(dòng),即整流器的整流、濾波、穩(wěn)壓功能出現(xiàn)問(wèn)題。

圖6 第三段整流器輸出電壓fluke示波器測(cè)試
通過(guò)以上3個(gè)試驗(yàn)驗(yàn)證了我們的推測(cè),即:系統(tǒng)內(nèi)自帶的電壓檢測(cè)只是在假定整個(gè)整流系統(tǒng)完好,能夠完全實(shí)現(xiàn)整流效果時(shí)的一個(gè)等效電壓值,但對(duì)其本身的整流的結(jié)果并沒(méi)有檢測(cè)。
而整流器工作時(shí)電壓調(diào)整是根據(jù)自身的檢測(cè)電流來(lái)進(jìn)行電壓控制的,這就造成了整流器本身已經(jīng)失效或者效果不佳,而實(shí)際顯示中無(wú)故障并且能夠輸出設(shè)置電壓值的現(xiàn)象。
2.3 整流器故障排除
確定了整流器狀態(tài)異常后,分析可能出現(xiàn)故障的整流器元器件。整流器的結(jié)構(gòu)組成中,可能導(dǎo)致電壓輸出波動(dòng)的結(jié)構(gòu)包括晶閘管、電容,以及主板。通常整流器故障的原因?yàn)榫чl管損壞,但通過(guò)實(shí)際輸出波形來(lái)看,排除了單個(gè)金閘管的損壞的可能。
考慮到實(shí)際使用時(shí)間以及壽命,更換了所有晶閘管以及電容,更換后對(duì)波形改善無(wú)效果。

圖7 主板及點(diǎn)火變壓電路板結(jié)構(gòu)圖
于是將問(wèn)題元器件縮小到主板,進(jìn)一步分析主板結(jié)構(gòu),如圖7所示主板結(jié)構(gòu)圖,其結(jié)構(gòu)包括控制電路板、點(diǎn)火變壓電路板、調(diào)節(jié)電路板三個(gè)部分,對(duì)三個(gè)部分進(jìn)行逐個(gè)替換,確認(rèn)為點(diǎn)火變壓電路板(見(jiàn)圖7點(diǎn)火變壓電路板結(jié)構(gòu)圖)出現(xiàn)故障,對(duì)故障電路板進(jìn)行替換,批量針孔問(wèn)題消除。
故障電路板替換后,再次進(jìn)行首臺(tái)車的電壓-時(shí)間跟蹤的潛水艇試驗(yàn),如圖8所示,各段電壓無(wú)明顯波動(dòng)情況,電壓值正常。

圖8首臺(tái)車(后蓋)電壓-時(shí)間曲線(故障排除后)
3.總結(jié)
電泳針孔是常見(jiàn)的電泳過(guò)程缺陷,其發(fā)生常與電泳材料及工藝參數(shù)有關(guān)。本次案例中,整流器輸出電壓發(fā)生波動(dòng),但其電壓有效值并未升高,電壓的快速震蕩(頻次:次/6s;振幅:150V-250V)導(dǎo)致非典型針孔缺陷的出現(xiàn)。
此次缺陷通過(guò)電壓-時(shí)間跟蹤的潛水艇試驗(yàn)以及通過(guò)fluke示波器對(duì)整流器的輸出電壓進(jìn)行測(cè)試,確認(rèn)了整流器的電壓輸出波動(dòng);通過(guò)逐個(gè)替代法,確認(rèn)了整流器中的問(wèn)題元器件。
問(wèn)題的分析以及解決過(guò)程可作為電泳過(guò)程針孔問(wèn)題的一項(xiàng)參考方案。另外,整流器在使用過(guò)程中,點(diǎn)火變壓電路板故障導(dǎo)致輸出電壓快速震蕩的原因有待進(jìn)一步探究。
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